对某区块综合治理的几点认识

2022-09-11 版权声明 我要投稿

油田开发进入高含水后期, 水驱油藏开发面临着新增可采储量不断减少、特高含水井数持续增加、措施增油量下降、液油比突升、成本效益变差等诸多不利因素。为了更好地提高采收率, 提高二次扩边新井的产能, 本文论述了对某区块新井含水上升快的原因分析及认识, 探讨了如何减缓产量递减的问题。

1 基本概况

该区块共发育有69个沉积单元, 主要发育萨Ⅱ组和葡Ⅰ组油层, 该区块含油面积13.21km2, 萨、葡油层控制地质储量592.39×104t, 可采储量190.65×104t。采用150m注采井距, 一、三排布油井, 二排布水井, 四排油水井间注间采, 后期进入高含水期时转成注采井距150m五点法面积注水井网开采。截止2016年8月份该区块有总井数214口, 采油井143口, 注水井71口, 含油面积19.6km2, 地质储量2326×104t, 累积注水204.23万方, 累积产油28.36万吨, 综合含水89.98%。

从开采曲线上可以看出, 该区块2014年、2015年自然递减和含水上升速度都比较快, 区块开发效果差。

2 影响开发形势差原因分析

分析含水上升快的原因主要有以下三个方面:即油层条件差影响、吸水能力下降影响、注采关系不完善影响。

(1) 注水井吸水能力下降, 油井流压水平低, 供液不足是区块自然递减大、含水上升快的主要原因

由于油水井连通差, 注水受效差, 注水井吸水能力下降井逐渐增多, 目前已经有18口注水井不吸水关井, 影响的注水量得不到及时恢复, 使得井组流压水平较低, 供液状况变差导致含水上升速度加快。

(2) 注采关系不完善, 平面矛盾突出, 个别层易形成单层突进和无注水方向供液能力下降等情况, 造成油井含水上升和供液不足。

(3) 油层条件差, 油层动用厚度低, 层间矛盾突出是区块自然递减大、含水上升快的直接原因, 该区块以开采表外储层为主, 表外储层射开层数占全区的70.5%, 砂岩厚度占61.3%。

另外, 统计32口井的试配前后同位素资料, 砂岩厚度吸水比例由36.1%提高到41.7%, 提高了5.5个百分点。注水井试配后虽然动用厚度得了提高, 但远低于油田内部井的吸水厚度。

从上述情况可以看出, 油层条件差、油层动用厚度低是造成该区块开发调整难度大、产量递减幅度快、含水上升快的直接原因。

(4) 油田边部井, 流压水平低, 边水推进速度快, 造成油井含水上升。

3 综合治理方案措施及效果

针对区块开发中的突出问题, 编制了2016年治理方案。计划实施油水井各类调整方案77口井。

3.1 加强注水调整, 改善开发效果

一是加强细分调整工作减缓层间矛盾, 提高动用厚度, 制定细分调整方案10口, 日配注减少5 m3/d, 日实注增加2 m3/d。与去年下半年对比, 自然递减减缓了15.7个百分点, 含水上升速度减缓了2.4个百分点, 细分后, 砂岩动用厚度提高了12.1个百分点。

二是加强平面调整工作, 控制产量和含水上升速度减缓产量递减

(1) 通过周期注水, 控制产量递减和含水上升速度。制定方案8口井, 日配注增加了75 m3/d, 日实注增加了61 m3/d。与去年下半年对比, 自然递减减缓了17.8个百分点, 含水上升速度减缓了0.6个百分点。

(2) 控制含水层的注水量, 减缓含水上升速度。制定高含水层减水方案6口井, 日配注增加了65 m3/d, 日实注增加了50 m3/d。与去年下半年对比, 无递减, 含水上升速度减缓了0.6个百分点

(3) 低压含水层加强注水, 改善开发效果。制定低含水层提水方案9口井, 日配注增加了80 m3/d, 日实注增加了59 m3/d。与去年下半年对比, 自然递减减缓了2.74个百分点, 含水上升速度减缓了0.1个百分点

三是对吸水能力下降井实施措施增注, 提高了注水井吸水能力

2016年, 针对该区注水井吸水能力下降快、油井供液不足矛盾突出的实际问题, 共实施注水井酸化9口井, 平均酸化砂岩厚度13.1m, 有效厚度2.4m, 酸化前后平均注水压力下降0.3MPa, 平均单井日增注19.9m3, 自然递减与去年下半年对比减缓13.1个百分点, 含水上升速度减缓4.1个百分点。

3.2 加大油井调整力度, 增加未措施井产量

一是加大油井检泵力度, 恢复未措施井产量, 上半年检泵6口井, 日产液量增加了30.2t, 日产油量增加了2.3t, 综合含水下降了0.9个百分点, 流压下降了0.38MPa。

二是结合注水受效, 合理匹配抽油参数, 提高单井产量, 上半年调大参9口井, 日产液量增加了70.6t, 日产油量增加了6.3t, 综合含水上升了0.5个百分点, 流压下降了0.26MPa;换大泵6口井, 日产液量增加了40.7t, 日产油量增加了4.6t, 综合含水下降了2.5个百分点, 流压下降了1.32MPa。

通过以上综合调整, 该区块自然递减和含水上升速度明显减缓, 开发形势明显变好。

4 结语

(1) 吸水能力下降、注采关系不完善、油层发育差都是导致该区块供液不足的影响因素

(2) 通过措施増注, 可以提高注入井的吸水能力, 改善油田开发效果。

(3) 该区块出液层单一, 这类井应对周围的注水井及时调整方案, 控制高含水层, 同时提高差油层的动用程度。

摘要:对某区块新井含水上升快的原因分析及认识, 探讨了如何减缓产量递减的问题。

关键词:含水上升,减缓产量递减

参考文献

[1] 王秉海, 钱凯.胜利油区地质研究与勘探实践。山东东营:石油大学出版社, 1992.

[2] 黄炳光, 刘蜀知。实用油藏工程与动态分析方法。北京:石油工业出版社, 2000.

[3] 才汝成, 李阳, 孙炳泉。油气藏工程方法与应用。北京:石油工业出版社, 2002.

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