超临界机组防止锅炉氧化皮脱落运行措施

2022-09-11 版权声明 我要投稿

一、前言:国家能源集团聊城发电厂二期#3、#4机组为2×600MW超临界燃煤发电机组,锅炉为国产超临界参数复合变压直流本生炉。

2017-2018年度,聊城电厂#3、#4炉多次发生过热器爆管事件。尤其是#4炉在刚刚启动后即发生过热器爆管现象,经调查在启动过程中曾发生受热面超温现象,怀疑爆管原因为氧化皮脱落、堵塞受热面造成短时超温爆管。停炉后,对爆管处进行检查,确有氧化皮堆积在爆管处附件。

二、氧化皮简介:氧化皮是金属在高温水蒸气中氧化而生产的氧化物。锅炉运行中,铁与水反应,在570℃以上转化为Fe3O4、Fe2O3和Fe O等氧化物。在金属材质一定的情况下,管壁温度越高,氧化皮生成速度越快。因氧化皮与母材的膨胀系数不同,当氧化层达到一定厚度后,在温度发生变化时,氧化皮即很容易从金属本体剥离。在锅炉启动、停运过程中受热面管壁温度变化大,更易造成氧化皮与母材因受热应力而剥落,并且氧化皮越厚,导致其脱落所需要的应力越小;母材与氧化皮的温差越大,应力也越大。大量氧化皮脱落堆积,阻塞蒸汽通道,将会造成高温受热面超温爆管。

二、防止锅炉氧化皮形成与脱落措施

防止氧化皮脱落造成锅炉爆管,要从机组的启、停及正常运行各阶段入手,才能有效避免事故的发生。

2.1机组启动:机组启动时,受热面存在较大的温变幅度。一般情况下如停炉后受热面进行了比较彻底的清理,在锅炉启动时产生的氧化皮会被汽流带出受热面,如果原来受热面管内积存氧化皮较多,受热面通流量不足,再次剥落的氧化皮会造成受热面管的彻底堵塞,造成启动后受热面短期超温爆管。

(1)煤质:加强煤质控制,锅炉点火升参数期间能够稳定着火,防止因燃烧不稳造成参数大幅波动。

(2)除氧器投加热:为提高水冷壁产汽量,控制过热器温度,应尽可能提高除氧器温度。

(3)严格控制给水流量。为有效控制过热器温度,值班员要严格控制给水流量:并网前给水流量控制在402t/h,并网后478t/h,锅炉转干态后及时控制给水流量与机组负荷向匹配。

(4)锅炉减温水控制:负荷低于60MW禁止使用二级减温水。减温水使用要平稳,温度控制要超前,避免突开突关减温水调门使管壁温度剧烈变化、氧化皮集中脱落。

(5)严格执行机组启动曲线,控制升温升压率。汽轮机冲转前,分离器出口温升率≯1.5℃/min,主再热汽温升率≯2℃/min,升压率≤0.10MPa/min;并网后,主再热汽温升率≯1.5℃/min,升压率≤0.25MPa/min。

(6)磨煤机启动顺序:按照先下层,再中层,后上层的顺序,按E→F→D→B再A、C的顺序启动磨煤机,并注意控制主再热器不超温;在当前运行磨煤机基本达到最大出力时再启动下一台磨煤机。

(7)机组达到负荷曲线后,在最初的几天内(5天),适当降低主再热汽温运行(550℃)以降低受热面管壁温度,防止超温爆管。待受热面内的氧化皮经过一段时间的吹扫,再逐步恢复主再热汽温至额定值。

2.2机组正常运行期间:

(1)严格控制锅炉主再热器不超温,主汽温≯579℃,再热汽温≯577℃;

(2)尽量保持中、下层磨煤机运行;

(3)逐步完善主再热汽温控制逻辑,主再热汽温控制要平稳;

(4)尽早调试#4机组燃烧优化控制系统。

2.3机组停运:

(1)严格控制降温降压率。600-300MW间:主汽压变化率≤0.10MPa/min,主/再汽温变化率≤1.5℃/min;300MW以下:负荷变化率≯5MW/min,主汽压力变化率≯0.25 MPa/min,主汽温降率<1.5℃/min,再热汽温降率<2.5℃/min;

(2)停炉后的炉膛吹扫:保持30%~40%B-MCR通风量进行炉膛吹扫5-10分钟后,停所有风机闷炉;

(3)事故停机:为防止锅炉冷却过快,机组事故跳闸后锅炉按正常吹扫、闷炉;机组跳闸原因查清、各项工作都已准备好后在按正常启风机,锅炉点火后尽快增加油枪及磨煤机出力,防止锅炉受热面温度下降幅度过大、降温速度过快;

(4)停炉后的放水:各受热面疏水门开启,尽量蒸干各锅炉受热面;为防止锅炉压力下降过快,锅炉热放水时361阀开度保持在10%左右,待锅炉消压后再全开361阀;

(5)停炉后的冷却:锅炉MFT、吹扫后闷炉,6小时后自然通风;无特殊情况,严禁锅炉强制通风冷却;

2.4停炉后的检查:(1)锅炉停炉时如果受热面氧化皮生长达到一定的厚度,在停炉降温时降温速率过快会造成氧化皮大量剥落并堵塞受热面管,如果停炉后不对受热面管进行检查清理,再次启动后受热面管便会短期超温爆管;(2)停炉后受热面的检测和清理是防范氧化皮危害的有效重要手段。

三、效果

自制定以上措施以来,聊城电厂二期#3、#4机组运行良好,未再次发生过热器爆管情况。2019年4月#4炉小修期间,我公司委托国科院专家,对#4炉过热器氧化皮生成情况进行了X射线检测。通过对#4炉高温受热面不锈钢管进行氧化皮脱落堆积检测,发现#4炉产生氧化皮脱落堆积堵塞状况较轻。管壁虽然产生氧化皮,但没有产生大量的脱落堆积堵塞。我们针对#4炉运行、启动以及停炉过程中制定的相关措施切实有效。

四、结束语

实践证明,我们针对#3、#4炉运行、启动以及停炉过程中制定的相关措施切实有效。既减少了受热面超温爆管而造成的机组非计划停运,又减少了管材更换以及相关检修费用,取得了巨大的经济效益和社会效益。

摘要:近年来,我国火电行业快速发展,大批超临界机组相继建成投产。在超临界机组的运行过程中,锅炉受热面内壁氧化皮脱落导致超温爆管问题不断出现,严重的影响了机组的安全运行。本文阐述了氧化皮的生成机制,根据现场运行的实际情况制定了防止锅炉氧化皮脱落的措施,并取得了良好的效果。

关键词:受热面,氧化皮,升温率,爆管

参考文献

[1] 张立乾.防止锅炉氧化皮脱落运行措施[D].国电聊城发电厂,2018.

[2] 郑兴华.#4炉停机过程运行注意事项[D].国电聊城发电厂,2018.

[3] 刘广友.国电聊城电运行资料汇编[D].国电聊城发电厂,2019.

[4] 王双龙.聊城电厂#3炉氧化皮产生分析[D].国电聊城发电厂,2019.

[5] 孙大朋.浅谈锅炉氧化皮脱落原因分析及防治措施[D].天津电力检修有限公司,2019.

上一篇:项目管理中网络计划的应用下一篇:集团公司财务内控执行问题探析

热门文章