浅谈溴化锂吸收式制冷机管理经验

2024-10-27 版权声明 我要投稿

浅谈溴化锂吸收式制冷机管理经验

浅谈溴化锂吸收式制冷机管理经验 篇1

林华

大唐兰州西固热电有限责任公司甘肃省兰州市730060 [摘要]阐述了我公司溴化锂吸收式制冷机在运行中存在的问题、解决的办法及日常管理维护中气密性、溶液、冷剂、冷水、冷却水水质的管理要点及其对机组性能的影响,指出了运行管理的重要性。

[关键词]溴化锂制冷机运行管理维护0前言

双效型溴化锂吸收式制冷机组是以蒸汽、热水、天然气、煤气、液化石油气为驱动热源、溴化锂溶液为吸收剂,水为制冷剂制取低温水的设备。它利用水在低压下相态的变化(由液态变为汽态),吸收汽化潜热来达到制冷的目的。其间,水是制冷剂,溴化锂溶液为吸收剂。

真空泵将机组抽至真空后,由发生泵将吸收器内的稀溶液分别送到高、低压发生器,在高压发生器内由工作蒸汽将稀溶液浓缩成浓溶液,同时产生高压冷剂蒸汽。后者进入低压发生器的换热管内加热浓缩稀溶液,同时也产生冷剂蒸汽。

高、低压发生器分别产生的冷剂水和冷剂蒸汽在冷凝器中被冷却后进入蒸发器,再由冷剂泵将它送到蒸发器内喷淋。在高真空下吸收管内冷水的热量低温沸腾,产生大量冷剂蒸汽,同时制取低温冷水。

高、低压发生器里的浓溶液分别进入吸收器,利用其强大的吸收水蒸汽的特点,吸收制冷剂蒸汽后成为稀溶液,周而复始循环工作。

20世纪90年代以来,以溴化锂水溶液为工质的吸收式机组,广泛应用于纺织、化纤、焦炭、医药、烟草、宾馆、机械制造、医院、影剧院、办公大楼等,以它耗电少,运行平稳,噪音低,能量调节范围广,自动化程度高,安装、维护、操作简便,无环境污染,对大气层没有破坏作用的特性而成为举世公认的发展方向。

我公司2台FCC—14型双效型溴化锂吸收式制冷机采用蒸汽为驱动热源,利用我公司汽轮机产生的采暖二次蒸汽,既节省了能源,又提高了能源综合利用效率;并且溴化锂吸收式制冷机在额定蒸汽压力下,运行工况非常稳定。但在溴化锂制冷机投产初期制冷机冷量出现逐年衰减的趋势,2000年制冷效果恶化,机组的冷量只有额定冷量的50%~60%,故障停机次数也日趋频繁,直接影响了发电机组的安全生产。从2002年底开始,对机组进行清洗、铜管的更换和机组的检修,同时对冷水系统、冷却水系统进行了改造和优化。经过四年多的努力,机组的运行基本正常,冷量恢复至额定冷量的85%~90%。发电机组的各项指标也大幅上升,取得了良好效果。存在问题

1.1机组运转时内部各点压力、温度偏高。机组的内部各点压力、温度与设计值相比均偏高。以吸收器为例,吸收器的压力与溶液相平衡的水蒸器的压力差,是吸收器的推动力。因此,一旦存有不惰性气体,吸收的阻力就会增大,从而影响吸收器中的传热和传质过程,进而影

响机组的性能。

1.2溴化锂溶液性状恶化。溶液颜色为咖啡色,pH值大于10.5,溶液中铬酸锂消耗很快,取样静臵后大量腐蚀物沉淀,导致屏蔽电泵损坏频繁。

1.3不凝性气体排出困难。溴化锂制冷机组自动抽气装臵的窥镜处能观察到大量气泡,且始终排不净。真空泵必须频繁启动抽气,真空泵油易乳化,用量大。机组腐蚀严重,机内溶液和冷剂水分布装臵堵塞严重。

1.4机组腐蚀严重。溴化锂制冷机组热交换器的换热管腐蚀穿孔,造成稀、浓溶液窜漏。高、低压发生器铜管破裂,造成机组停机和冷剂水污染。吸收器浓溶液分布板的小孔堵塞率达50%~80%,严重影响了吸收效果。冷剂水二次喷啉喷头堵塞率达80%以上,蒸发效果极差,冷剂水与冷媒水温差达5℃以上。

以上问题,使得溴化锂制冷机组的冷量大幅衰减或不制冷,使中央空调系统无法正常运行。问题分析与改进措施

机组的冷量大幅衰减的原因是机组的运行状态严重偏离了设计运行状态(变工况运行),其主要原因如下:

2.1真空管理。溴冷机是高真空状态下运行的制冷设备,真空度一旦出现问题,首先是制冷量下降,其次引起运行故障,严重时危及机组的使用寿命。真空管理的目的就确保溴冷机始终处于最佳真空状态,其核心是将机内的不凝性气体含量控制在允许范围。不惰性气体存在的原因有二种:一是从外部漏入空气;二是由于溶液不凝性气体的存在,增加了吸收过程的阻力,削弱了传质传热过程,即使少量不凝性气体也会造成冷量的大幅衰减。不凝性气体中氧气的存在,是造成机组内部腐蚀的主要原因,所以要严格控制机内氧的含量。

2.2冷却水的水质管理:溴化锂吸收式制冷机需用循环冷却水进行冷却,循环冷却水的水质管理,是溴化锂吸收式制冷机保养管理中很重要的一环;循环冷却水存在的问题是旁滤、杀菌灭藻效果不好,使得水中沉积物和污垢过多,影响了冷却效果,造成吸收器、冷凝器温度过高,机组工况偏离程度上升。

2.3冷水水质的管理:溴化锂吸收式制冷机冷水通常是密闭式设计,循环冷水的水质的好坏,直接影响溴化锂吸收式制冷机的正常运行,一般来说,循环冷水的水质较好,由于水垢附着所造成的影响小,也不易发生二次腐蚀,只需要注入适当的防腐、防垢剂即可。

2.4溴化锂溶液的管理。溴化锂制冷机的工作介质是溴化锂--水溶液,因此溶液的品质的好坏将直接影响大机器的性能及寿命。溶液的管理主要从酸碱度、缓蚀剂和能量增强剂等多方面的原因使机组长期处于变工况运行状态,而且偏离程度越来越大,造成机内腐蚀严重,吸收器、蒸发器铜管破裂,溴化锂溶液、冷剂水分布装臵堵塞,冷量大幅衰减,生产局面越来越被动。

针对以上问题,对机组溴化锂溶液进行了更换与再生,更换了窜漏的换热器和破裂铜管。同时对减温减压装臵进行了改造,将蒸汽温度控制在155℃~165℃。对中央空调冷却水系统、冷水系统进行了

改造和水量的平衡、优化,有效减少了热负荷下移,减轻了溴冷机的负担。建立健全溴冷机机组的各项管理制度,并落实到位。目前机组的工况有了较大改观,机内的腐蚀已得到控制,不再继续恶化。3 经验总结

我公司通过几年机组运行和维修保养的实践表明,必须从以下几个方面对机组进行全过程管理。

溴化锂吸收式制冷机可以进行现场的手动开关操作,也可以通过远方启停进行远距离控制。溴冷机的日常检查存在一定的困难,但是如果完全取消日常检查,只有在故障发生的时候才能发现异常情况,会导致重大损失的发生。所以应对溴化锂吸收式制冷机进行巡回检查,使故障在萌芽状态下予以控制。

根据现场对溴化锂吸收式制冷机多年的运行经验为日常检查要形成检查记录,对于溴化锂吸收式制冷机组的日后维修保养和故障修复提供必需的参考资料,根据我们的经验,一般将溴冷机的维修检查分成以下两个方面:

3.1日常检查项目

日常的检查项目选择实施起来比较容易,不需要仪器仪表帮助,依靠个人就可以独立完成的项目。如每天应认真详细地填写运转记录表,记下检查结果,并与规定的极限值加以比较,以便对机组性能进行跟踪分析,一旦发生事故,便可以查明原因;同时,项目的实施也可以尽早发现事故隐患,进行故障预防,达到早检查、早发现、早修复的目的。

3.2定期保养检查项目

使用条件的不同使溴化锂制冷机的使用性能、使用寿命产生较大差异。首先,蒸汽、冷水、冷却水的设备条件、运转条件等与溴化锂制冷机标准要求不符的地方,应尽早予以改进。其次,真空度是溴化锂制冷机的第一“生命”,真空度是最重要的管理工作,机组真空度不好,不仅使机组性能大大降低,而且是因其服饰的重要原因。三是溴化锂溶液每年化验一次,通过对溴化锂溶液品质的优劣进行目测和化学分析,就可以判断溴化锂制冷机的运转状态如何,并对其进行调整,因此,溶液的定期取样,对了解机组的内部状态是必要的。四是冷却水和冷水的取样与分析,冷却水和冷水水质对溴化锂制冷机的影响有结构、腐蚀、污垢三个方面,如不对水质进行处理,污垢就会附着在传热管表面,使传热性能下降,同时,氧化腐蚀影响机组使用寿命,因此,冷却水和冷水应每月进行取样分析。五是在冬季,溴化锂制冷机的纪方应保持在5℃以上,40℃以下,机房的湿度在90%以下。六是对于溴冷机易损件、运动部件应进行必要的抢修,适时进行调整、更换,通过有效的检查保养使溴冷机维持在正常运转状态。参考文献

1《火力发电厂采暖通风除尘设计手册》 水利电力出版社1978年4月

2《暖通空调》暖通与空调编辑部

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吸收塔着火应急预案07-07

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