机械行业典型事故案例

2024-08-06 版权声明 我要投稿

机械行业典型事故案例(共7篇)

机械行业典型事故案例 篇1

作者:湖北安全生产信息网 来源:湖北安全生产信息网 发布时间:2006-1-20 9:54:43

尽管国家和企业对安全工作非常重视,但每年还是有成百上千的机械事故不断发生。原因虽然是多方面的,但一些操作人员的安全意识薄弱却是事故发生的根本原因。要想降低机械事故的发生率,提高大家的安全意识是非常重要的,下面我们引用了一些事故案例,希望大家看后,对事故发生的原因能有一个更深的认识;能吸取这些事故案例的经验教训;得到一些有用的启示,真正把安全放在我们一切工作的首位。

一、装置失效酿苦果,违章作业是祸根

违章作业是安全生产的大敌,十起事故,九起违章。在实际操作中,有的人为图一时方便,擅自拆除了自以为有碍作业的安全装置;更有一些职工,工作起来,就把“安全”二字忘得干干净净。下面这两个案例就是违章作业造成安全装置失效而引发的事故。

(案例一)2001年5月18曰,四川广元某木器厂木工李某用平板刨床加工木板,木板尺寸为300X25X3800毫米,李某进行推送,另有一人接拉木板。在快刨到木板端头时,遇到节疤,木板抖动,李某疏忽,因这台刨床的刨刀没有安全防护装置,右手脱离木板而直接按到了刨刀上,瞬间李某的四个手指被刨掉。在一年前,就为私饩鑫薨踩阑ぷ爸谜庖灰迹殴褐昧艘惶追阑ぷ爸茫吧嫌昧艘欢问奔浜螅僮魅嗽毕勇榉常透鸪耍峁痪镁头⑸耸鹿省?br>

(案例二)2000年10月13曰,某纺织厂职工朱某与同事一起操作滚筒烘干机进行烘干作业。5时40分朱某在向烘干机放料时,被旋转的联轴节挂住裤脚口摔倒在地。待旁边的同事听到呼救声后,马上关闭电源,使设备停转,才使朱某脱险。但朱某腿部已严重擦伤。引起该事故的主要原因就是烘干机马达和传动装置的防护罩在上一班检修作业后没有及时罩

上而引起的。

以上两个事故都是由人的不安全行为违章作业,机械的不安全状态失去了应有的安全防护装置和安全管理不到位等因素共同作用造成的。安全意识低是造成伤害事故的思想根源,我们一定要牢记:所有的安全装置都是为了保护操作者生命安全和健康而设置的。机械装置的危险区就像一只吃人的“老虎”,安全装置就是关老虎的“铁笼”。当你拆除了安全装置后,这只“老虎”就随时会伤害我们的身体。

二、危险作业不当心,用手操作招厄运

一些机械作业的危险性是很大的,但一些使用这些机械的人员,对此并不重视,尤其是工作时间长了,更不把危险当回事,操作规程和要求抛在脑后,想怎么干,就怎么干。结果造成了不可挽回的恶果。例如下面的这个案例,就是因为不把危险当回事,用手代替应该用工具完成的工作,而导致的不幸事件。

1999年8月17曰上午,浙江一注塑厂职工江某正在进行废料粉碎。塑料粉碎机的人料口是非常危险的部位,按规定,在作业中必须使用木棒将原料塞人料口,严禁用手直接填塞原料,但江某在用了一会儿木棒后,嫌麻烦,就用手去塞料。以前他也多次用手操作,也没出什么事,所以他觉得用不用木棒无所谓。但这次,厄运降临到他的头上。右手突然被卷入粉碎机的入料口,手指就给削掉了。

手是我们身体很重要的一部分,我们的很多安全生产操作的条文,都是用曾经流过血的手写成的。我们千万不要再冒失用手的危险去验证它的正确性。爱护自己的双手就是爱护自己的生命。

三、习惯不能成自然,休息也得想安全

我们在工作中,可能会经常做一些不安全的行为,有一些行为可能是不经意和习惯做出的,但不知你是否想过,就是这些小小的习惯行为,有时会造成终生„的后悔,甚至是付出生命 的代价。下面这些行为你有过吗?在有危险的地方休息;忽视安全标志的提示而我行我素;高处作业不系安全带等等。如果你有,就赶快改正吧。下面这个案例就是休息时的不安全行为引起的伤害事故。

2001年8月17曰下午,河北某机械厂职工李某正在对行车起重机进行检修,因为天气热,李某有点发困,他就靠在栏杆上休息,结果另一名检修人员开动行车,李某没注意,身体失去平稳而掉下,结果造成严重摔伤。

时时注意安全,处处预防事故。麻痹大意只会招来伤害。在生产作业现场,我们都要有“眼观六路,耳听八方”的警惕性,不论是在操作的时候,还是在暂时空闲,想休息的时候,都要牢记安全第一,做到不伤害自己,不被别人伤害,千万不能习惯成自然地去做一些不安全的行为。

四、环境狭小藏凶险,没有措施惹祸端

在机械作业中,各种机械设备都有一定的安全作业空间,机械设备之间安置不能太过紧密,否则,在一台机械工作时,其危险的工件等物会对临近的机械操作人员造成伤害。

1998年5月19曰,江苏省一个体机械加工厂,车工郑某和钻工张某两人在一个仅9平米的车间内作业,他们的两台机床的间距仅0.6米,当郑某在加工一件长度为1.85米的六角钢棒时,因为该棒伸出车床长度较大,在高速旋转下,该钢棒被甩弯,打在了正在旁边作业的张某的头上,等郑某发现立即停车后,张某的头部已被连击数次,头骨碎裂,当场死亡。

上面这个例子就是因为作业环境狭小,进行特殊工件加工时,没有专门的安全措施和防护装置而引发的伤害事故。在工作中,我们千万不能为了眼前的利益,而不顾有关的要求,不制定有效的安全措施,造成惨剧的发生。

五、旋转作业戴手套,违反规定手指掉

不同的工种都有不同的工作服装。在生产工作场所,我们不能像在平时休息那样,穿自己喜欢穿的服装。工作服装不仅仅是一个企业员工的精神面貌,更重要的它还有保护你的生命安全和健康的作用。忽视它的作用,从某种意义上来讲,也就是忽视了你自己的生命。有时我们的操作人员习惯了戴手套作业,即使在操作旋转机械时,也不会想到这样不对,但是操作旋转机械最忌戴手套。因为戴手套而引发的伤害事故是非常多的,下面就是一例。

2002年4月23曰,陕西一煤机厂职工小吴正在摇臂钻床上进行钻孔作业。测量零件时,小吴没有关停钻床,只是把摇臂推到一边,就用戴手套的手去搬动工件,这时,飞速旋转的钻头猛地绞住了小吴的手套,强大的力量拽着小吴的手臂往钻头上缠绕。小吴一边喊叫,一边拼命挣扎,等其他工友听到喊声关掉钻床,小吴的手套、工作服已被撕烂,右手小拇指也被绞断。

从上面的例子我们应该懂得,劳保用品也不能随便使用,并且在旋转机械附近,我们身上的衣服等物一定要收拾利索。如要扣紧袖口,不要戴围巾等,上海某纺织厂就曾经发生过一起这样的事故。一名挡车女工没有遵守厂里的规定,把头巾围到领子里上岗作业,当她接线时,纱巾的末端嵌人平时没有注意的梳毛机轴承细缝里,纱巾被绞,该女工的脖子被猛地勒在纺纱机上,虽立即停机,但该女工还是失去了宝贵的生命。所以我们在操作旋转机械时一定要做到工作服的“三紧”,即:袖口紧、下摆紧、裤脚紧;不要戴手套、围巾;女工的发辫更要盘在工作帽内,不能露出帽外。

建筑施工起重机械典型事故分析研讨案例

[案例7]某钢铁公司烟囱施工并字架吊笼坠落死亡事故

[工程概况]

某钢铁公司2#加热炉技术改造工程烟囱设计总高110米,筒座外径11m,筒顶外径4.7m,砼壁厚0.16m~0.38m。至2001年10月6日下午,已施工完106.38m的钢筋、模板,次日准备浇注。该工程施工人员的上下通道为安装在烟囱轴心线上的井字架,该井字架的导轨架截面为1.0m×0.9m,每间隔10m左右在导轨架与烟囱内壁之间安装一组附着杆,位于导轨架内的吊笼总长约3m、截面净空为0.8m×0.7m,分上下两层,每层高约1.5m,下层四周用薄钢板封闭,用于运载混凝土等散装物料,上层四周焊有竖向钢筋栏栅,主要用于装载木方等材料,上、下两层之间有一块活动隔板,上层无盖。吊笼由矿用电动卷扬机提升或下降,用手动制动器制动。

〔事故经过〕

2001年10月16日16时30分,烟囱106.38m标高作业面上的钢筋、模板施工已完成,工长安排5名工人先乘座井字架吊笼到达地面,开始浇注混凝土的准备工作,在地面的质检员指令卷扬机司机先将其送达作业面,再去请监理人员到106.38m作业面上验收模板安装质量,如通过验收,即可浇注混凝土。获指令后,卷扬机司机先将乘坐在吊笼内的质检员送上烟囱,将吊笼停留在作业面上,并按其操作习惯将制动器的操作手柄拉到第六齿档位,即前往项目部去请监理人员。因天开始下雨,烟囱上的工长决定下班,当时有4名工人爬进吊笼下层,翻下隔板后5名工人站在吊笼上层。此时吊笼与9名人员的总重(吊笼自重约20Okg,9名人员自重约540kg)产生的钢丝绳拉力(7.4kN)超过了卷扬机制动

器在该档位下的临界钢丝绳制动力(4.75kN),导致吊笼失控发生坠落。当地面其他人员发现钢丝绳移动,奔向卷扬机准备拉制动器手柄进行紧急制动,但为时已晚,吊笼已坠落至地面,5人当场死亡,4人送医院急救,其中2人经抢救无效死亡,2人受重伤,直接经济损失130万元左右。

〔专家点评〕

1.施工井字架吊笼严禁乘载人员

井字架为建设工程常用设备。该设备用电动卷扬机将吊篮、吊笼或料斗运送施工物料到建筑物施工作业面上。在任何施工管理文件中,均严格规定井字架吊篮、吊笼或料斗仅用于装载物料,严禁乘载施工人员。高耸建筑物施工中应配备可搭乘人员的施工升降机,则可避免施工人员乘坐物料提升机吊篮、吊笼或料斗上下。

2.事故原因

(1)事故直接原因

现场勘察结果表明:①井字架卷扬机额定单绳拉力为300okg;②卷扬机钢丝绳完好;③卷扬机各部件及井字架的导轨架均未见损坏;④吊笼未配备防坠落安全锁;⑤吊笼自重约200kg,事故发生时料斗下层装载4人,上层装载5人,9名施工人员体重共约540kg,卷扬机钢丝绳实际荷载约740kg。因事故发生后现场保护良好,决定通过加载试验验证卷扬机在事故发生时的状态,寻找事故直接原因。加载试验结果为:①卷扬机的手动制动器保持在事故发生时的档位,通过卷扬机钢丝绳对卷筒施加拉力600kg时,制动器开始打滑,加载到l000kg时,制动器不起制动作用;②将手动制动器拉上一个档位,对卷筒与制动器施加2000kg拉力时,制动器仍纹丝不动。试验结果表明,事故发生时卷扬机司机对手动

制动器的操作档位不正确,导致制动器的制动力矩不足。当l00m作业面上的施工人员逐个进入吊笼,使钢丝绳的荷载逐渐增加到740kg时,卷筒承受的力矩超过制动器在该档位的极限制动力矩,吊笼开始沿导轨架下滑并越滑越快,直至坠落地面,造成7死2伤的重大伤亡事故。卷扬机司机误操作手动制动器是本事故发生的直接原因。

(2)事故主要原因

1)物料提升机吊笼装载施工人员

在该工程中,施工单位编制的《施工方案》中要求“施工用料依靠烟囱内设竖井架,竖井架内设吊笼,用3t卷扬机提升混凝土等材料”,对于施工人员上下作业面问题说明“操作人员上下烟囱乘坐吊笼时,必须站在吊笼内,吊笼顶部严禁站人”。甲方、监理公司在审查《施工方案》时均要求整改,不许井字架载人,因此施工单位在烟囱内部用钢管扣件搭设了楼梯,供施工人员登作业面用。施工初期高度不高时各方尚能遵守,甲方与监理对井字架载人现象也进行了批评、罚款等管理;当施工高度达到30米以上时,现场施工人员包括监理均不再攀爬楼梯,开始乘坐井字架吊笼上下烟囱,严重违反了建筑施工现场安全管理的基本规定,构成安全隐患。

2)矿用卷扬机不能用于建筑工程

矿用卷扬机与建筑卷扬机的制动器是完全不同的。矿用卷扬机依靠电动机提升或下降料斗,也可手控手动制动器的手柄定位在某档位上,使制动带产生一定的制动力矩,可控制矿车或料斗靠自重溜放或下滑,或制动卷筒停止升降,手动制动器设置在卷筒轴上,需要较大 的手动操作力才能产生足够的制动力矩,该类卷扬机多用于矿井内牵引矿车在井道斜坡上行驶,满载时由电动机牵引上坡、空载时可依靠自重溜放下坡。建筑卷扬机主要用于垂直运输,无论上升或下降,只要切断电源,制动器依靠弹簧弹力推动制动闸抱死制动毅,闭锁卷筒,停止升降,制动器设置在电动机轴上,只要较小的制动力矩即可制动住较大的荷载。现场勘察结果表明,发生事故时因卷扬机司机发生误操作,卷扬机手动制动器手柄档位偏松,使制动器的制动力矩不足,当料斗承载仅540kg即发生自重下滑现象,即使断电也不能使卷筒停转与料斗制动,因此该类设备的安全度较差,存在重大安全隐患。

3)井字架未配备防坠落安全锁

现行行业规范JGJ88一92《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》要求,龙门架及井字架物料提升机均应配备防坠落安全锁,当吊篮或料斗发生坠落事故时,防坠落安全锁应在100mm的坠落距离内制动住吊篮或料斗。本案例中发生事故的井字架未安装防坠落安全锁,严重违反了现行行业规范,存在重大安全隐患。

4)操作工人离岗

施工用户在施工前未针对本井字架卷扬机的特点制定严格的安全操作规程,也未对卷扬机司机进行严格的监督管理,司机离岗前未对卷扬机及其制动器的安全状况进行检查确认,使卷扬机失去控制;如司机在岗,当井字架料斗开始下滑时,迅速拉紧手柄也能临时制动住料斗滑动。

5)无通讯工具

因施工单位安全意识淡薄,施工120m的高耸建筑物也不配备对讲机,作业面与地面的通讯联络仅依电铃声数量表示,因此双方容易产生误解,并容易引发安全事故。

3.事故教训

(1)严格执行既定的《施工方案》《施工方案》是建筑施工中的主要文件,其根据施工现场的具体情况,严格遵守施工安全管理规定,根据现行标准、规范、规程制定机械设备的安全规程与操作方法与使用注意事项,并经过技术人员、施工安全管理人员与工程监理人员的审查,从安全、技术、经济上比较并选择出最佳方法,对施工安全有一定的保障,故应严格遵守。本案例中施工单位为节约经费而不使用施工升降机,未执行既定的《施工方案》,因而留下了重大安全隐患。

(2)严格遵守施工现场的安全规范

在任何建筑施工文件中均有专门条款规定用于运货的物料提升机绝对不允许乘坐施工人员升降,在施工现场各处张贴的安全操作规程中亦有相关条款,对此施工操作人员应严格遵守,施工安全管理人员应严格监督执行。

(3)建筑工程中不得使用矿用手动制动卷扬机

电动卷扬机的制动器通过预设弹簧的预紧力达到一定的制动力矩,发生事故或离岗可切断电源,制动器即可安全、有效地制动住最大荷载,因此安全度较高。矿用手制动卷扬机通过司机手工制动,容易发生误操作,安全隐患较多,稍有不慎即会发生事故,因此不能用于建筑工程。

(4)垂直起重运输机械应配备各种安全保护装置

在施工现场使用的垂直起重运输机械,无论用于运载施工人员或施工材料,均应按现行国家标准与行业规范配备防坠落安全锁等安全保护装置,以防发生坠落事故。严禁使用未安装防坠落安全锁等安全保护装置的垂直运输机械。

(5)应制定具有针对性的操作规程

在建筑施工现场上张贴的各种建筑机械施工操作规程中,不能应仅列出通用要求,还应针对本机械的特点列出安全操作注意事项。施工前应对操作人员进行专门培训与安全技术交底。

(江苏省土木建筑学会建筑机械专业委员会李明)

建筑施工起重机械典型事故分析研讨案例

[案例8〕某花园工程塔式起重机工作平台坠落事故

〔事故概况〕

2002年6月3日17时左右,某花园工程一名电工在QTZ60型塔式起重机的工作平台上维修照明灯时,工作平台发生坠落事故,电工随平台坠落至施工楼面,经抢救无效不治身亡,工程被责令停工整改,经济损失达60万元以上。

〔事故经过〕

2002年6月3日17时左右,某花园工程因夜间施工照明需要,土建施工单位指派电工爬上QTZ6O型塔式起重机,维修安装在塔式起重机顶升外套架外围作业平台朝施工建筑物一侧栏杆上的探照灯。当电工陈某登上位于塔式起重机上部顶升套架外围的作业平台时,将安全带扎在平台栏杆上,先更换探照灯灯泡,再扳动探照灯灯座,意图改变灯光的照射方向。因探照灯露天安装时间己久,紧固螺栓锈蚀严重,电工将身体支撑在栏杆上,倾尽全力转动探照灯灯座,此时该段作业平台与顶升外套架的连接件发生断裂,作业平台、栏杆、探照灯及电工陈某一齐坠落到下方5米的施工楼层上,陈某头部着地,经送医院抢救无效身亡。

〔专家点评〕

1.塔式起重机塔身结构外部不能悬挂重物

塔式起重机是以钢结构为主的起重机械,尤其应注重控制其整机及钢结构构件上的偏心力矩,以防止对整机产生不利的倾覆力矩或对钢结构构件产生附加力矩。塔身钢结构外侧不得悬挂招牌、条幅或其他物品,以免在塔身上产生额外的风载荷与自重偏心载荷,从地面送到塔机上的电缆应尽量分布在建筑物上,并且每10~15m垂直距离扎挂一次;由建筑物输送到塔机控制柜上的电缆应扎在塔身内部,扎挂点应尽量靠近塔身中心。

2.事故原因

(1)事故直接原因

塔式起重机顶升外套架外围每个面上的作业平台用螺栓安装在顶升外套架外侧的两个三脚架上,因各三脚架上均漏钻安装孔洞,无法按设计要求用螺栓将平台安装在三脚架上;面对产品自身缺陷,安装单位在每个三脚架上仅使用一圈铁丝绑扎平台,甚至尚有个别三脚架未采用铁丝与平台绑扎。当电工陈某将安全带扎在朝向建筑物一侧的作业平台的栏杆上,再用力扳转探照灯灯座时,该作业平台与三脚架之间的绑扎铁丝拉断,导致作业平台、栏杆、探照灯及陈某坠落到楼面上,造成人员死亡。

(2)事故主要原因

1)探照灯安装不当

探照灯安装在塔式起重机顶升外套架外围作业平台朝建筑物一侧的栏杆上,且探照灯电缆从该平台直接悬挂40多米至地面,均对栏杆与作业平台产生较大的倾翻力矩,构成安全隐患。

2)各面平台与栏杆之间连接不当

按该塔式起重机的设计要求,安装在外套架外侧的作业平台与栏杆呈“П”形分布,开口垂直于建筑物临边,用于安装塔身标准节并加高塔机。朝建筑物一侧平台与栏杆一端自由,另一端与相邻平台及其栏杆之间用螺栓相连接。但现场实际上各平台与栏杆仅用铁丝连接,甚至有一处缺少一段栏杆,使栏杆未能连接成整体,在一定程度上减弱了平台的强度。

3)检修人员操作不当

电工陈某奉命检修探照灯,未检查作业平台的稳固性,未意识到探照灯及其电缆安装位置不当,亦未采用先松动探照灯灯座锈蚀螺栓再转动灯座方法,为图省事强行转动灯座,结果使绑扎平台的铁丝断裂,导致平台坠落。陈某将安全带扎挂在栏杆上亦属不当操作。

4)安全管理不力

因探照灯为常用电气设备,重量轻,使用单位与安装单位均放松了安全意识,认为可随意安装在平台临边的栏杆上。在维修工作开始前未对操作电工进行安全技术交底,维修过程中未进行监督。

3.事故教训

(l)安装中应检查设备是否完好并实行整改

在塔式起重机安装过程中,安装单位应对产品存在的重要缺陷与一般问题均应通过书面方式向塔机设计单位、生产厂家、机主、土建施工单位、监理单位提出,由各方共同协商解决方法,并由安装单位着手解决,安装后各方共同验收合格后方可使用。本案例中安装单位可采用以下各种方法整改三脚架上无螺栓孔问题:

a.在支架上气割螺栓孔;

b.在三脚架上焊接带螺栓孔的过渡板:

c.三脚架与平台之间用多股铁丝绑扎,每个三脚架上扎2一3个点;

d.将工作平台与三脚架临时相互焊接。

(2)塔式起重机塔身结构外部不能悬挂重物

塔式起重机是以钢结构为主的起重机械,尤其应注重控制其整机及钢结构构件上的偏心力矩,以防止对整机产生不利的倾覆力矩,或对钢结构构件产生附加力矩。塔身钢结构外侧不得悬挂招牌、条幅或其他物品,以免在塔身上产生额外的风载荷与自重偏心载荷,从地面送到塔机上的电缆应尽量分布在建筑物上,并且每10~15m垂直距离扎挂一次;由建筑物输送到塔机控制柜上的电缆应扎在塔身内部,扎挂点应尽量靠近塔身中心。

(3)塔机使用过程中加强管理

维修前应先仔细检查部件是否完好,并根据设备现状制订周密的检修实施方案,并进行安全技术交底。施工人员应将安全带绑扎在塔机主要结构上。检修完成验收合格后方可投入使用。

(江苏省土木建筑学会建筑机械专业委员会李明)塔吊顶升违章操作引起的事故

3.1 事故概况

2005年7月16日下午14时58分,某工程的一台QTZ80塔吊,臂长55米,高20米。

该塔吊2005年7月11日由某公司进场安装至基本高度,7月16日下午刘某个人组织几名塔司顶升,14时58分在顶升过程违章操作,导致回转下支座以上部分全部坠落,造成1死4伤。3.2 目击者陈述

据事故目击者施工单位机械员王某陈述:2005年7月16日下午14时,工地上该塔机正在进行安装顶升作业,听到异常声响,看到该塔机起重臂开始缓慢上扬,直至起重臂与地面垂直,臂尖指向天空,然后突然后翻,落在地上,砸死1人,砸伤2人。塔上共4名安装人员,其中1名落下负伤,4名安装人员均立即逃离现场,去向不明。3.3 事故现场勘察情况

另外,顶升时配平用的标准节落于北侧工地大门附近,引进平台上准备安装的标准节落于塔身南侧。对事故后的塔身垂直度和基础水平度进行检测,符合标准。平衡重数量为8块,安装正确。对小车所在位置进行测量,小车距回转中心5.4米,变幅绳拉断9米,事

故时工作幅度为14.4米。

联结下回转平台与塔身标准节的8个联结套均完好无损,说明事故时下回转平台与塔身标准节的8个联结螺栓的螺母全部松开拿出。联结下回转平台与顶升套架的4个销轴耳板有2个基本完好无损,另外2个破坏,其中1个是顶升套架耳板破坏,另1个是在回转平台耳板破坏,说明事故时的4个联结销轴只对角穿上了2个。此时,就将下回转平台与塔身标准节的8个联结螺栓的螺母全部松开取出,同时没有调整好平衡,导致顶升套架与下回转平台对角联结的2个销轴耳板不足以承受不平衡弯矩,造成耳板破坏失效。因此,违章顶升操作,是事故的直接原因。

起重机械典型事故案例原因分析

作者:安全管理网

来源:安全管理网

点击数: 1595

更新日期:2010年11月05日

起重机械典型事故案例原因分析

作者:安全管理网

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更新日期:2010年11月05日

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1.什么是机械伤害

机械伤害是指机械做出强大的功能作用于人体的伤害。2.机械伤害事故有什么特点

机械伤害事故的形式惨重,如搅死、挤死、压死、碾死、被弹出物体打死、磨死等。当发现有人被机械伤害的情况时,虽及时紧急停车,但因设备惯性作用,仍可将受害造成致使性伤害,乃至身亡。

3.常见伤害人体的机械设备有哪些

有皮带运输机、球磨机、行车、卷扬机、干燥车、气锤、车床、辊筒机、混砂机、螺旋输送机、泵、压模机、灌肠机、破碎机、推焦机、榨油机、硫化机、卸车机、离心机、搅拌机、轮碾机、制毡撒料机、滚筒筛等。4.形成机械伤害的事故主要原因有哪些 形成机械伤害的事故其主要原因有:

1)检修、检查机械忽视安全措施。如人进入设备(球磨机等)检修、检查作业,不切断电源,未挂不准合闸警示牌,未设专人监护等措施而造成严重后果。也有的因当时受定时电

源开关作用或发生临时停电等因素误判而造成事故。也有的虽然对设备断电,但因未等至设备惯性运转彻底停住就下手工作,同样造成严重后果。

2)缺乏安全装置。如有的机械传动带、齿机、接近地面的联轴节、皮带轮、飞轮等易伤害人体部位没有完好防护装置;还有的人孔、投料口绞笼井等部位缺护栏及盖板,无警示牌,人一疏忽误接触这些部位,就会造成事故。

3)电源开关布局不合理,一种是有了紧急情况不立即停车;另一种是好几台机械开关设在一起,极易造成误开机械引发严重后果。

4)自制或任意改造机械设备,不符合安全要求。

5)在机械运行中进行清理、卡料、上皮带蜡等作业。

6)任意进入机械运行危险作业区(采样、干活、借道、拣物等)。

7)不具操作机械素质的人员上岗或其他人员乱动机械。5.防止机械伤害事故的防范措施 防止机械伤害事故的防范措施有:

1)检修机械必须严格执行断电挂禁止合闸警示牌和设专人监护的制度。机械断电后,必须确认其惯性运转已彻底消除后才可进行工作。机械检修完毕,试运转前,必须对现场进行细致检查,确认机械部位人员全部彻底撤离才可取牌合闸。检修试车时,严禁有人留在设备内进行点车。

2)炼胶机等人手直接频繁接触的机械,必须有完好紧急制动装置,该制动钮位置必须使操作者在机械作业活动范围内随时可触及到;机械设备各传动部位必须有可靠防护装置;各人孔、投料口、螺旋输送机等部位必须有盖板、护栏和警示牌;作业环境保持整洁卫生。

3)各机械开关布局必须合理,必须符合两条标准:一是便于操作者紧急停车;二是避免误开动其他设备。

4)对机械进行清理积料、捅卡料、上皮带腊等作业,应遵守停机断电挂警示牌制度。

5)严禁无关人员进入危险因素大的机械作业现场,非本机械作业人员因事必须进入的,要先与当班机械作者取得联系,有安全措施才可同意进入。

6)操作各种机械人员必须经过专业培训,能掌握该设备性能的基础知识,经考试合格,持证上岗。上网作业中,必须精心操作,严格执行有关规章制度,正确使用劳动防护用品,严禁无证人员开动机械设备。6.机械对人体伤害最多的部位

机械伤害人体最多的部位是手。因为手在劳动中与机械接触最为频繁。7.机械手外伤的急救原则

发生断手、断指等严重情况时,对伤者伤口要进行包扎止血、止痛、进行半握拳状的功能固定。对断手、断指应用消毒或清洁敷料包好,忌将断指浸入酒精等消毒液中,以防细胞变质。将包好的断手、断指放在无泄漏的塑料袋内,扎紧好袋口,在袋周围放在冰块,或用冰棍代替,速随伤者送医院抢救。8.发生头皮撕裂伤如何急救

发生头皮撕裂伤可采取以下急救措施:

①必须及时对伤者进行抢救,采取止痛及其他对症措施;

②用生理盐水冲洗有伤部位,涂红汞后用消毒大纱布块、消毒棉花紧紧包扎,压迫止血;

③使用抗菌素,注射抗破伤风血清,预防感染;④送医院进一步治疗。9.流动式起重机起吊重物作业时应注意的事项 流动式起重机起吊重物作业时应注意:

(1)严格按起重机的额定重量表和起升高度曲线作业。起吊物品不能超过规定的工作幅度和相应的额定重量,严禁超载作业。

(2)不允许用起重机吊拔起重量和拉力不清的埋置物体,冬季不能吊拔冻住的物体。

(3)不要斜拉和斜吊,否则容易造成起重机倾翻。

(4)不要随便增加平衡重或减少变幅钢丝绳。

(5)避免上车突然起动或制动,起吊起重量大、尺寸大、起升高度大时更应注意。10.流动式起重机起升和行走时应注意的事项 流动式起重机起升和行走时应注意:

(1)汽车起重机不允许吊起载荷行走。履带起重机和轮胎起重机一定要在允许的起重量范围内吊重行走,路面要严整坚实,行走速度要缓慢均匀,按道路情况及时换档,不要急刹车和急转向,吊重物避免摆动,吊臂应在行驶前方方向。

(2)起重臂长度大的履起重水平起臂,一定要在履带的纵方向,并在前进方向进行。行走时,起重臂角度过大会产生摇摆,有后倾翻危险。所以,起重臂仰角应限于30°~70° 11.起重机作业环境应注意的安全问题 起重机作业环境的安全事项是:

(1)工作场地光线昏暗,无法看清场地、被吊物情况和指挥信号不能作业。

(2)起重机不允许在暗沟、地下管道和防空洞上作业。

(3)起重机作业时,臂架、吊具、辅具、钢丝绳及重物等与输电线最小距离,不应小于规定距离。

(4)起重机作业区附近不应有人做其它工作。有人走近时,利用警音或喇叭警告。

(5)起重机作业场所的建筑物、障碍物,是否符合起重机的行走、回转、转盘、变幅等的安全距离,应测量后再安排作业程序。12.塔式起重机使用方面的危险因素有哪些 塔式起重机使用方面的危险因素有:

(1)稳定性破坏;

(2)钢结构破坏;

(3)机构和电气破坏;

(4)安全装置破坏;

(5)违章修理。13.安全使用桥式起重机

为了安全使用桥式起重机,应当做到:

(一)司机室应按规定配备的用具:保养起重机的必要工具,绝缘手套和绝缘鞋,安全绳(带)干式灭火器,驾驶室铺设用橡胶板或其它绝缘材料做成的地板。

(二)起重作业前必须通过安全检查:

1)交接班时,交班司机应将值班中出现的问题详细介绍给接班司机,然后,交、接班司机共同检查起重机。

(1)首先检查配电盘上总闸刀开关是否断开,不允许带电检查。

(2)检查钢丝绳的断丝根数或磨损量,是否超过报废标准。检查卷筒上是否有窜槽或叠压现象,固定压板是否牢固可靠。

(3)检查制动器的工作弹簧、销轴、连接板和开口是否完好,制动器不得有卡住现象。

(4)各安全装置应动作灵敏可靠。

(5)受电器(滑块或滑轮)在滑线上是否接触良好,电缆卷向的运动应与大车运行速度相协调。

(6)吊钩应级在横梁上灵活转动,钩尾固定螺母不得有松动现象。

2)开车前,要检查电源供电情况,电压不得低于额定电压的85%。

3)起重机上不得遗留工具或其它物体,以免作业中发生坠落,造成人身或设备事故。

4)开车前,要按操作规程将所有的控制手柄扳至零位,并将舱口门开关及端梁门开关合上,鸣铃防范物体打击事故的主 要措施有:

(1)必须认真贯彻有关安全规程,克服麻痹思想,人人有责消除物体打击伤害事故,牢固树立不伤害他人和自我保护的安全意识。

(2)高空作业时,禁止投掷物料。清理楼内物料应设溜槽或使用拉圾桶。手持工具和零星物料应随手放在工具袋内。安装更换玻璃要有防止玻璃坠落措施,严禁扔下碎玻璃。

(3)吊运大件要使用有防止脱勾装置的吊勾或卡环,吊运小件要使用吊笼或吊斗,吊运长件要绑牢。

(4)高空作业中,对斜道、过桥、跳板要明确有人负责维修、清理,不得存放杂物。

(5)操作使用的机器设备,必须符合质量要求,带“病”设备未修复达标前严禁使用。

(6)使用设备的操作人员,必须熟知设备特性、掌握操作要领,经过培训考试合格,持证上岗。

(7)排除设备故障或清理卡料前,必须停机。

(8)做好受压容器安全管理(详见受压容器事故预防部分),防止受压容器爆炸事故发生;各类放炮作业人员,要严格遵守有关规定,人员必须隐蔽在安全可靠处,无关人员严禁进入作业禁区内。

浅谈机械行业事故预防措施 来源:考试大 【考试大:天下考生的良师益友】 2009年2月11

机械行业典型事故案例 篇2

2011年, 某品牌自动扶梯发生了导致人员伤亡的严重事故.事后勘查发现:该事故起因于其自动扶梯驱动主机与前座板的一枚 ( (1) 号) 联接螺栓疲劳断裂 (见图1和图2) 这一断裂引发了其后的一连串破坏.首先受影响的是联接主机与同一座板的另一枚 ( (2) 号) 螺栓, 因其与座板螺孔啮合部分的螺纹被切断而拔出;紧接着是驱动主机, 因其与底座失去联系, 在主驱动链负载的拉动下驱动主机向后倾斜并扭转、移位, 随之主驱动链从驱动主机小链轮上脱离, 扶梯梯路承载运行系统失去上行驱动力而在乘客载荷作用下逆转下滑, 最终酿成灾难性后果.

2 (1) 号螺栓断裂原因讨论

根据前期事故分析报告[1,2], 导致 (1) 号螺栓断裂的可能原因主要集中在如下两个问题上:一个是联接驱动主机与座板的4个螺栓的长度问题, 另一个是驱动主机的底座凸台面是斜面的问题.下面, 我们来讨论这两个问题与 (1) 号螺栓断裂的关系.

在讨论螺栓的长度问题之前, 需要先弄清与其关系密切的座板的来历.这两块座板是因为驱动主机的底座尺寸小于设计要求而设置的, 是自动扶梯制造商设计变更的产物.由于插入了座板, 主机与支撑桁架的直接联接方式, 也不得不改变为主机联接座板、座板再与桁架联接的间接固定方式 (见图3) , 由此还增加了联接主机和座板的4枚螺栓.这种间接联接方式不仅会降低系统的抗振能力;还会因为采用螺栓-螺孔而不是螺栓-螺帽固定而降低结构的承载能力;特别需要注意的是, 负责传递主机振动载荷的这4枚联接螺栓的长度比设计要求短了5 mm, 其直接后果是它们与螺孔啮合部分的螺纹数由5个减少到3个 (见图2) , 啮合部分所承受的应力因此增长了2/3, 其发生断裂的风险也因此大幅度增加.至于发生断裂的为什么是螺栓而不是底座板?这或许是该螺栓螺纹根部的应力强度高于底座板的缘故.

主机底座凸台的倾斜度测量结果是[1], 内高外低, 斜度约2◦.在这种斜面上预紧螺栓, 的确有可能在螺栓中产生弯曲应力.但由此断言是这一弯曲应力导致 (1) 号螺栓疲劳断裂, 我们认为尚需斟酌.首先, 这一弯曲应力即使存在, 也应该是恒力, 它不可能导致疲劳破坏.其次, 该弯曲力在螺栓中产生的应力应该是左侧为压应力, 右侧为拉应力, 这就是说, 该螺栓的疲劳裂纹源应该出现在其右侧而不是左侧, 而这一判断与该螺栓实际断口 (图2) 的观察结果正好相反.

根据事故扶梯设计方提供的计算依据, 该螺栓的强度满足使用要求.材料检测结果也表明, 该螺栓的材质和性能符合设计要求[2].因此, (1) 号螺栓发生疲劳破坏只剩下了一种可能, 即其在破坏之前承受了异常动载荷.现在, 需要解决的关键问题是寻找这异常动载荷的来源.

3 (1) 号螺栓异常动载荷来源分析

要寻找异常动载荷的来源, 就需要分析设计变更对驱动主机系统的影响.这是因为, 结构方式和约束条件的改变, 有可能改变动力机械系统的变形刚度和固有频率, 从而引起结构的异常振动并产生异常动态载荷.

我们知道, 自动扶梯的运行是通过驱动主机旋转将电能转变成机械能实现的.这个过程中, 或多或少总有一部分能量会转变成电机及其支撑系统的振动能.换言之, 在自动扶梯运行时, 驱动主机及其支撑系统实际上始终处于振动状态.不过, 一般情况下, 这种振动都被控制在很微弱的范围, 不至于影响电机系统的正常工作, 除非系统经受了超出设计允许的动态外载荷, 或因某种缘故改变了系统的固有频率.对于本案例, 调查结果表明[1]事故当时的载荷并未超过该自动扶梯的允许载客流量, 该自动扶梯制造商采取的设计变更方案因此成为可能引发电机系统异常振动的首要原因.为此, 本文分析了上述设计变更对电机振动系统动力学特性的影响.

3.1 电机系统振动幅度影响因素讨论

简便起见, 将电机系统简化为单自由度弹簧振子系统, 设其刚度为K、质量为M, 在频率为ω的谐激励F0sin (ωt) 作用下, 忽略阻尼效应, 其稳态幅频响应关系可表达为

式中, 频响函数H是激励频率、系统刚度和质量的函数

对于自动扶梯的电机系统而言, 从稳定性和安全角度考虑, 显然希望其运行时的振动幅度尽可能小.据此我们来讨论, 在激励频率已经给定的情况下, 系统的刚度K和质量M是如何影响其振动幅度的.变换式 (2) 为如下形式

绘出以系统刚度为变量的频响函数曲线如图4所示, 可知当 (K/M) 0.5/ω=1或 (K/M) 0.5=ω时, 系统将会发生共振, 这是自动扶梯设计与制造绝对不允许的情况;在其左侧区域, 即 (K/M) 0.5/ω<1或 (K/M) 0.5<ω区间, 系统的振动幅度随刚度减小而降低, K=0时, 其极小值为 (ω2M) -1, 这一区间显然不适合需要足够刚性的自动扶梯电机系统设计要求;在其右侧区域, 即 (K/M) 0.5/ω>1的区间, 在系统的质量和激励频率给定的情况下, 刚度K愈大, 振幅愈小, 系统运行愈安全.

前面已经提到, 本案涉及的系统设计变更主要是, 在驱动主机和桁架之间增加了两块垫板和4个联接螺栓.与主机和桁架的质量相比, 座板的质量是小量, 其增减对电机系统质量M的影响很小、可以忽略.但由于垫板与电机、底座的串联特征 (其尺寸形状参见图2) , 它的加入将显著降低系统刚度, 并使其自身成为系统承受振动载荷时的柔性区.而由图4可知, K愈小, 系统振幅将愈大, 因此导致的动载荷也将愈大.

3.2 刚度变化影响系统振动特性的有限元分析

为进一步具体化“串联”垫板对电机系统振动特性的影响, 分别对设计变更前后的电机系统建立了动力学有限元模型 (离散网格如图5所示) 进行数值计算.结果表明系统的前3阶振动频率因此发生了显著变化:原设计 (直接联接形式) 为117.40 Hz, 138.63 Hz和204.97 Hz, 设计变更 (间接联接形式) 后变化为64.314 Hz, 70.638 Hz和96.324 Hz, 分别下降了45%, 49%和53%.

以彩色等值云图表示电机系统的一阶振型下的相对位移分布 (见图6, 其中红色为最大值、蓝色为最小值) 不难看出:对于原设计结构, 振动幅度最大的区域是后桁架的电机右下底座所在部位.因为, 在电机的4个底座中, 右下角底座区域受到的铅垂方向约束最弱 (参见图1和图3) .设计变更后, 因为增加了垫板, 电机与桁架不再直接联接, 系统的大位移区域转移到刚度最低的两块垫板、特别是垫板的右端, 即 (2) 号和 (4) 号螺栓所在的部位.至于座板两端的振动幅度为什么会不一样、即 (2) 号和 (4) 号螺栓所在部位的振幅为什么明显高于 (1) 号和 (3) 号螺栓所在的部位, 结合图1、图3和图6就不难理解, 其原因也是座板的 (1) 号和 (3) 号螺栓所在部位铅垂方向 (由顶丝抵压) 的约束强于另一端.事实上, 如果再考虑由链轮传递的拉紧力作用 (参见图1和图3) , 由该力对电机系统产生的力矩主要通过 (1) 号和 (3) 号螺栓的内力构成的反力矩来予以平衡.换句话说, 由链条拉力形成的力矩, 将在 (1) 号螺栓中产生拉应力, 而在 (3) 号螺栓中产生压应力, 即在联接电机与座板的4个螺栓中, (1) 号螺栓所承受的拉应力是最大的.这也从另一个角度说明, 为什么疲劳断裂的是 (1) 号螺栓而不是其他螺栓.

4 结论

(1) 不当设计变更, 即采用薄板型过渡垫板联系主机与支撑桁架, 可能是导致本案所述 (1) 号螺栓断裂的主要原因.

(2) 未按设计要求配置联接件, 即采用的联接螺栓长度过短, 导致了 (1) 号螺栓断裂和 (2) 号螺栓脱扣, 进而致使主机倾覆.

参考文献

[1]国家电梯质量监督检验中心, 技术鉴定报告, 2011

[2]国家钢铁材料测试中心, 分析报告, 2011

机械行业典型事故案例 篇3

机械基础是一门集理论与为实践为一体的基础课程,概念多、公式多、图表多,内容又抽象,对中职生来说学习难度很大。他们的基础差,如果仅按传统的教学模式,照本宣科,很难充分调动学生的学习积极性,使用高效课堂势在必行——高效课堂是教育本质的回归。

要把这一门课上好,达到高效课堂之标准,特别是采用“271”高效课堂,是需要一线教师狠下功夫的。

“271”高效课堂的内涵

学习内容方面:自学能会(20%)─合作学会(70%)─老师教会(10%)

学生组成方面:特优生(20%)─优秀生(70%)─待优生(10%)

影响学生学习成绩的因素:智商(20%)─情商(70%)─行商(10%)

271课堂模式的时间分配:

师:诠释学习目标,组织课堂教学,课堂引领、激励、点拨。(约10分钟)

生:分组合作,展示点评,质疑拓展。(约35分钟)

生:总结反刍,当堂检测。(约5分钟)

【案例】

受力分析和受力图

本课内容是中等职业教育课程改革国家规划新教材《机械基础》(多学时)模块一。常见问题如下:

1.如何引导学生在亲身体验中实现知识的内化以及情感、态度与价值观的培养。

2.如何引导学生进行民主、互动的合作学习。

3.新课程下教师的角色应该怎样转变。

【案例描述】

新课程在很大程度上改变了传统的相对封闭的教学状态,一年来,学生已经非常喜欢这种开放、生动、多样、平等的上课方式,尤其是对把课堂变成一个大舞台,能让他们充分展现自我的做法,学生非常喜欢,所以学生们乐意上《机械基础》课,参与的热情挺高。

【具体过程】

师:前期我们已经学习了力的概念及其基本性质,力矩、力偶、力系以及约束和约束力今天我们来学习如何受力分析,以及画受力图。为以后我们分析常见的物体造型做准备,本堂课内容极为重要,希望大家集中注意力,及时跟上小组的节奏。

师生:共同熟悉本次课的三维目标 1分钟

知识目标:掌握受力分析方法及受力图的绘制;会绘制受力图。

能力目标:能把实际结构转换成力学模型,学会分析问题和解决问题的能力。

情感目标:积极主动合作探究,培养自己小组合作能力。

师:分析本节课在本章的地位及其作用。并把本次课的导学案用多媒体投影出来,学生针对导学案上的内容分组合作学习。

生:第一步:独学3分钟

知识点一: 1.力的要素有哪些?2.怎样正确选择研究对象?

知识点二: 怎样分析图形的受力情况?在哪些位置受力?

知识点三: 1.画受力图的步骤是怎样的?2.应该注意哪些事项?

师:强调:1.受力图分析的步骤 2.画受力图

生:第二步:合作探究(对、群学)10分钟

合作探究一:画简支梁AB 的受力图

师:A、B两点的约束类型:A点固定铰链支座约束,B点活动铰链支座约束,先是B点的约束力与F找到交点,再把交点与A点相连,再求其A点约束力。

生:合作探究二:画AD、BC的受力图

师:A、B、C三个交点,有三个约束力。A、B和C均属于固定铰链支座;力的汇交平衡定理。

生:合作探究三:受力和受力分析

师:综合柔体约束、固定铰链支座、光滑面约束;静力学公理

师:第三步:教师点拨(各小组梳理汇总不会的问题,组长派人板书到本组板面上。)2分钟

生:第四步:基础达标检测与训练10分钟

P29:习题1、2

第五步:分配展示任务:1分钟

1.展示合作探究一 ( )组

2.展示合作探究二 ( )组

3.展示合作探究三 ( )组

第六步:分组备展1分钟

组合体─画受力图的步骤─注意事项

师:第七步:总结评价15分钟

生:展示

分组备展:各小组对展示内容进行3—5分钟预演

分组展示:合作探究一、二、三

师:精讲点拨,强调约束类型中力的方向的判定和力的公理

巩固练习: P29:1-46和1-47 P30:1-48

反馈达标案3分钟

分层检测(A、B、C三层,分必答和选答题)

1.画受力图的步骤有哪些 2.画受力图时应注意哪些事项

3.静力学公理 4.各种约束形式及力的表示

分层达标训练:P30习题3、4、5

知识点(导图梳理)

力的要素─力的基本性质─常见的约束类型─画受力图的步骤─注意事项

拓展提升

根据本节课的所学的内容每名同学在举出两个例子并进行受力分析。

总结评价

典型事故案例教育 篇4

(吸取“2.22”屯兰矿瓦斯爆炸事故教训)

西铭矿通风科 2016年2月22日

学习时间:2016.2.22 地点:通风科会议室 主持人:商中林

参加人员:许永将、孙东民等26名科队级干部 会议主题:吸取“2.22”屯兰瓦斯爆炸事故教训

2009年2月22日2时22分,山西焦煤西山煤电屯兰煤矿发生特别重大瓦斯爆炸事故,造成了78人死亡,114人受伤(其中重伤5人)。

通过事故现场初步勘查和分析,这起特别重大瓦斯爆炸事故波及该矿整个南四采区,该采区12403工作面区域破坏严重,瓦斯抽放管路断裂,密闭墙、风桥以及采区变电所等破坏严重。爆炸前,瓦斯监控数据一切正常毫无征兆,在最高检查人员追问“监控系统”为何没有报警时,相关负责人回答“不知道原因”。无论系统和设备再先进,人的因素才是最关键的一环,巨大的灾难,还是从这一环上最小的疏忽酝酿而成。

事故的直接原因认定,该矿南四盘区12403工作面1#联络巷处于微风或者无风状态,造成瓦斯局部积聚达到爆炸浓度。1#联络巷内的电气开关失爆,引爆瓦斯。

(一)、爆源,爆炸冲击波由1#联络巷向12403轨道巷和12403尾巷传播,由尾巷1#联络巷口分别向外、内传播,1#联络巷有明显过火痕迹,风筒烧毁仅剩金属筋条,锚网塑料烧脱露出金属线等。

(二)、瓦斯积聚的原因。12403采煤工作面1#联络巷布置在自燃煤层中,该矿为高瓦斯矿井,12403工作面绝对瓦斯涌出量37.77m3/min,相对瓦斯涌出量10.15m3/t,表明1#联络巷煤壁有大量瓦斯涌出。

(三)、引爆瓦斯的火源,根据现场勘察,分析认定是;本次事故引爆瓦斯的火源是12403工作面1#联络巷内防爆型电气开关失爆。12403工作面1#联络巷内的风机开关符合接线柱有明显放电和过火痕迹。

教训和建议:

1、加强通风管理。

2、加强电气河北管理。

3、开关等电气设备应设置在全风压进风处,若 不能满足应设置瓦斯传感器。

4、减少井下作业人员。

5、矿长、科队长等各级领导要下井排查隐患。

6、除掘进、开拓巷道和临时施工场所外,尽量 减少局部通风机的使用。

7、严禁调高瓦斯传感器报警浓度和断电浓度。

8、淘汰存在安全隐患的电气设备及材料。

9、严禁带电作业。

10、严把电气设备下井关。

11、简化通风系统,简单就是可靠的。合理加大巷道断面,在设计施工时应留有余量。

12、隐患排查、专业检查、企业互查。

13、减少煤矿安全监控系统的中间环节。

14、高瓦斯矿井和煤与瓦斯突出矿井采用隔离式自救器。

典型事故案例及事故原因分析 篇5

实例1 无证违章操作,酿本世纪末特大火灾

1.事故经过

2000年12月25日晚,圣诞之夜。位于洛阳市老城区的东都商厦楼前五光十色,灯火通明。台商新近租用东都商厦的一层和负一层开设郑州丹尼斯百货商场洛阳分店,计划于26日试营业,正紧锣密鼓夜以继日地店貌装修。在商厦顶层4层开设的一个歌舞厅将举办圣诞狂欢舞会。是夜拥到这里的男男女女摩肩接踵而来,有兴高采烈的购票者,也有得意洋洋拿着赠票而来的。然而,就在人们歌舞升平,沉浸于圣诞节的欢乐之时,楼下几簇小小的电焊火花将正在装修的地下室烧起,火势和浓烟顺着楼梯直逼顶层歌舞厅,酿成了本世纪末的特大灾难,夺走了309人的生命。

2.主要原因分析

着火的直接原因是丹尼斯雇佣的4名既无特种作业人员操作证又无道德良心可言的所谓电焊工违章作业引起的。他们在大厦负一层焊接该层与负二层家俱商场的遮盖钢板时,根本未考虑下边是摆满了木质家俱、沙发等易燃品的商场,没有采取任何防范措施,野蛮施工致使火红的焊渣溅落下去引燃了物品,情急之下他们慌乱用消防水龙带向下浇了些水,但火势控制不住反而愈燃愈烈。在此情况下,几个人竟然未报警即逃离了现场。大火就这样凶猛烧了起来,乌黑有毒的浓烟像一条狰狞的苍龙沿通道翻腾着直冲大厦顶层舞厅,到有人发现失火时,已是两个多小时以后,紧急疏散和灭火都为时已晚,致使309人中毒窒息死亡。所以,这起事故的主要原因,是由于电焊工没有受过安全教育,缺乏最基本的安全常识,事故发生后惊慌失措,没有及时报警,贻误了灭火和疏散的时机。

实例2 焊工自己给焊机按通电源、遭电击

1.事故经过

某厂有位焊工到室外临时施工点电焊,焊机接线时因无电源插座,便自己将电缆每股导线头部的漆皮刮掉,分别弯成小钩挂到露天的电网线上,由于错把零线接到火线上,当他调节焊接电流用手触及外壳时,即遭电击身亡。

2.主要原因分析

焊机外壳本来是接到电源零线的,由于焊工不熟悉有关电气安全知识,将零线和火线错接,导致焊机外壳带电,造成触电死亡事故。

实例3 接线板烧损,焊机外壳带电,造成事故

1.事故经过

1980年7月,某厂点焊工甲和乙进行铁壳点焊时,发现焊机一次引线圈已断,电工只找了一段软线交乙自己更换。乙换线时,发现一次线接线板螺栓松动,使用扳手拧紧(此时甲不在现场),然后试焊几下就离开现场。甲返回不了解情况,便开始点焊,只焊了几下就大叫一声倒在地上。

工人丙立即拉闸,但甲由于抢救不及时而死亡。

2.主要原因分析

(1)因接线板烧损,线圈与外壳之间没有有效的绝缘,因而引起短路。

(2)焊机外壳没有接地

实例4 更换焊机条时手触焊钳口,遭电击

1.事故经过

某造船厂有一位年轻的女电焊工,正在船舱烧电焊,因船舱内温度高而且通风不好,身上大量出汗,帆布工作服和皮手套已湿透。在更换焊条时触及焊钳口,因痉挛后仰跌倒,焊钳落在颈部未能摆脱,造成电击,事故发生后经抢救无效而死亡。

2.主要原因分析

(1)焊机的空载电压较高超过了安全电压

(2)船舱内温度高,焊工大量出汗。人体电阻降低,触电危险性增大。

(3)触电后,未能及时发现,电流通过人体的持续时间较长,使心脏、肺部等重要器官受到严重破坏,所以,抢救无效。

实例5 窗户上的挡风麻袋掉落在焊接电缆接头上,引起一场火灾

1.事故经过

某厂电焊工在木工房焊活,遮挡工房窗户上的湿麻袋掉落在焊机电缆接头上。焊机工作2个多小时后焊工即拉闸下班,结果在夜间麻袋着火引起一场火灾。事故发生后为分析原因专门作了模拟实验,用干燥的麻袋五层覆盖在原接头上,焊机工作了半小时麻袋起火!用湿麻袋片实验,1小时后冒蒸汽,2小时有微烟,5小时起火!

2.主要原因分析

由于焊接电缆的接头连接不牢固,接触不良,接触电阻太大。几百安培的焊接电流通过接头时,产生的电阻热导致麻袋起火引起这场火灾。

实例6 焊补鸡舍引起火灾

1.事故经过

某养鸡场鸡舍的金属构件损坏需焊补,该构架和一个木制的支架相联结。在电焊过程中,木质受热冒烟。焊补结束后焊工即离开工地,过后不久,木料着火点燃了鸡舍的聚苯乙烯绝缘材料,烧毁了鸡舍,鸡舍里的1500只小鸡全部被烧死。

2.主要原因分析

焊接电弧加热了焊接部位的金属,由于金属的热传导作用,使木制支架受热引起着火。操作者焊前未采取防热传导引起事故的措施,焊后也未检查作业现场的危险因素,是造成这起事故的原因。

实例7 脱附罐作焊机接地极造成事故

1.事故经过

某厂的焊工,选用新安装的脱附罐作接地极(罐内有二吨多活性炭)。电焊时由于导线连接处的局部加热,引燃了罐里的活性炭,结果将二吨多活性炭全部烧光。

2.主要原因分析

由于焊接电流产生的电阻热和引弧时产生的电火花,局部加热活性炭引起着火。

实例8 焊接切割时焊渣引燃火灾

1.事故经过

某建工对承包一大礼堂大修时,一女气割工上屋顶进行钢屋架拆除切割作业,由于熔渣落下,引燃下面存放的废料、油毛毡等物引起火灾,待别人发觉时火势已猛,烧毁了整个礼堂。

2.主要原因分析

(1)违反高空焊割作业规定

(2)未做焊割前的准备工作

(3)属责任事故

实例9 易燃易爆容器内电焊引起爆炸事故

1.事故经过

某焦化厂2名焊工对已关闭6个月的老3号储苯罐进行接长出口管道和装设避雷针电焊作业,电焊后突然发生爆炸,造成死亡3人的重大事故。

2.主要原因分析

(1)动火手续不全

(2)未对储苯罐进行彻底清洗及置换

(3)焊工违反“十不烧”

实例10 装卸工违章作业,造成氧气瓶爆炸

1.事故经过

某单位用卡车运回新灌的氧气,装卸工为图方便,把氧气瓶从车上用脚蹬下,第一个气瓶刚落下,第二个气瓶跟着正好砸在上面,立刻引起两个气瓶的爆炸,造成一伤一亡。

2.主要原因分析

两个气瓶相互碰撞,压缩气体在氧气瓶碰撞时受到猛烈振动,引起压力升高,气瓶碰撞时升高后的压力,在气瓶某处产生的应力超过了该瓶壁的极限的强度,即引起气瓶爆炸。

实例11 氧气瓶的减压器着火烧毁

1.事故经过

某建筑队气焊工在施焊时,使用漏气的焊炬,焊工的手心被调节轮处冒出的火苗烧伤起泡,涂上了獾油。在调节好乙炔和氧气压力后就开始焊活,施焊过程中发生回火,氧气胶管爆炸,减压器着火并烧毁,关闭气瓶阀门时,氧气瓶上半截已烫手,非常危险。

2.主要原因分析

(1)漏气的焊炬容易发生回火。

(2)在调节氧气压力时,氧气减压器和瓶阀沾上油脂,发生回火时,在压缩纯氧强烈氧化作用下,引起剧烈燃烧。

实例12 排除地沟里含油的积水时,发生着火

1.事故经过

某厂的三位青年工人到地沟里排除积水,由于水面上有一层油,油的蒸汽使人感到胸闷,组长即用氧气胶管向地沟里吹扫,过后不久,组长亲自下地沟去替换一位青工,他手持香烟刚走到梯子的一半时,地沟突然起火。三位青工被送到医院时,神智尚清醒,烧伤也不严重,但都医治无效。

2.主要原因分析

由于三位青工的呼吸系统和肺部里有油的蒸气和富氧,富氧是强烈氧化剂。所以,当组长下地沟的途中,烟头点燃地沟的油蒸气时,燃烧的火焰不仅烧伤三位青工的皮肤,而且火还顺着鼻子烧进他们的肺部,把呼吸系统烧烂。

实例13 焊补装酸罐爆炸

1.事故经过

某单位一装运硫酸的罐体底部漏酸,补焊时,将罐底朝上,人孔朝下放在地面上,当焊工起弧时,酸罐即发生爆炸,当场烧伤焊工,并炸死在场工人一名。

2.主要原因分析

经过取样分析得知,罐体材料不是耐酸钢,在稀硫酸作用下,罐体材料中的铁与酸可发生如下反应:

Fe+H2SO4=FeSO4+H2↑

由上式可知,在酸罐内会充满氢气与空气的混合气体。氢在空气中的含量超过爆炸极限范围,因此显然是电焊火花引燃罐内混合气而发生爆炸。

实例14 焊补氢气管道引起爆炸

1.事故经过

某化工厂有座几层楼高的深冷制氢装置,因管道漏气需焊补。该管道经过一个小屋子,为安全起见,先采用氮气吹扫小屋,将氢气置换排出,并用测爆仪检测合格。但在焊补前再次检测时,发现氢气浓度又上升达到爆炸极限。经过反复检查,原来泄漏的氢气除了在小屋子里扩散外,还钻进管道的保温材料珍珠砂里去。随即再次用氮气吹扫置换,检测合格后,用事先准备好的湿麻袋,将扩散氢气部位的砂子覆盖上,然后进行焊补。开始操作不久,则发生爆炸,将小屋及几层楼高的制氢装置炸毁,造成7人死亡,8人受伤,6人住院,损失55万元。

2.主要原因分析

由于氢气是最轻的气体,湿麻袋实际上挡不住氢气从珍珠砂中往外扩散,小屋子的氢气浓度不断上升,动火条件发生了变化,由于氢气浓度达到爆炸极限而发生这起爆炸事故。

实例15 焊补柴油柜爆炸

1.事故经过

1981年7月,某拖拉机厂一辆汽车装载的柴油柜,出油管在接近油阀的部位损坏,需要补焊。操作人员将柜内柴油放完之后,未加清洗,只打开人孔盖就进行补焊,立刻爆炸,现场炸死三人。

2.主要原因分析

油柜中的柴油放完之后,柜壁内表面仍有油膜存留,并向柜内挥发油气,与进入的空气形成爆炸性混合气体(柴油气体占1.5%~4.5%),被焊接高温引爆。

实例16 非气焊工违章操作,酿成事故

1.事故经过

某厂气焊工甲与水暖工乙进行上、下水管大修工作。乙开启减压器上的氧气阀门,氧气突然冲出,将接在减压器出气嘴上的氧气胶管冲落,正好打在乙的左眼上,将眼球击裂失明。

2.主要原因分析

(1)瓶内氧气压力较高,开启阀门过大,使氧气猛烈冲出。

(2)氧气胶管与减压器的连接部位扎得不牢。

(3)水暖工乙不懂气焊安全操作知识,开启阀门过猛,且又站在氧气出口方向,属违章作业,酿成事故。

实例17 在喷漆房内施焊引起火灾

1.事故经过

1978年4月,某厂一电焊工甲,在总装车间喷漆房内焊接工件,电焊火花飞溅到附近较厚油漆膜的木板上起火。在场的工人见状惊慌失措,有的拿扫帚扑打,有的用压缩空气吹火,造成火势扩大,后经消防队半小时扑救才熄灭。

2.主要原因分析

(1)房内油漆膜未清除,又未采取任何安全防火措施。

(2)灭火方法不当,错误地用压缩空气吹火,助长了火势,扩大了事故恶果。

实例18 用风铲清渣未戴防护镜造成左眼失明

1.事故经过

1965年9月,某厂工人用风铲清理工件焊缝时,毛刺飞起,打入左眼,重伤失明。

2.主要原因分析

(1)操作方法不当,致使焊缝毛刺打入眼睛,造成事故。

(2)工人未戴安全防护镜。

实例19 登高焊接作业发生高空坠落

1.事故经过

某厂有位电焊工在12m高的金属结构上焊接,为安全起见,登高时带着尼龙安全带上去。在施焊过程中,安全带被角钢缠住。当他转身去解开时,尼龙安全带被高温的焊缝烧断,人从高处坠落,造成终身残废。

2.主要原因分析

安全带不符合安全要求。

实例20无证操作

1.事故经过

某单位8层职工宿舍基建工地因电焊工请假,影响了施工,基建科副科长朱某着急,就自己顶替焊工焊接,他攀上屋架顶,在既未挂安全带,又无助手帮助的情况下,也不戴面罩,左手扶着钢筋,右手抓焊钳,闭着眼睛施焊。但他毕竟不是焊工,终因焊接质量差,焊缝支持不住他的体重,而从12.4m高处坠落,当即死亡。

2.主要原因分析

(1)朱某不是焊工,焊接技术差,又未经安全技术培训。

(2)登高焊接未系安全带。

(3)地面上无人监护。

实例21 焊工在更换乙炔气瓶时引起着火

1.事故经过

某焊工因乙炔瓶用空,换瓶时将气瓶卧放滚动到工作地点,即投入使用,因乙炔气瓶内丙酮流出而着火,焊工惊惶失措。

2.主要原因分析

(1)焊工严重违反《溶解乙炔气瓶安全监察规程》规定。

(2)使用前未竖立置放20min。

实例22 焊工在容器内焊接、错用氧气置换引起火灾

1.事故经过

某农药厂机修焊工进入直径1m、高2m的繁殖锅内焊接挡板,未装排烟机抽烟,而用氧气吹锅内烟气,使烟气消失。当电工再次进入锅内焊接作业时,只听“轰”的一声,该焊工烧伤面积达88%,三度烧伤占60%,抢救七天后死亡。

2.主要原因分析

(1)严重违章用氧气作通风气源。

(2)进入容器内焊接未按规定装设排烟机。

实例23 错用氧气代替压缩空气,引起爆炸

1.事故经过

某五金商店一焊工在店堂内维修压缩机和冷凝器,在进行最后的气压试验时,因无压缩空气,焊工就用氧气来代替,当试压至0.98MPa时,压缩机出现漏气,该焊工立即进行焊补。在引弧一瞬间压缩机立即爆炸,不但店堂炸毁,焊工当场炸死,并造成多人受伤。

2.主要原因分析

(1)店堂内不可作为焊接场所。

(2)焊补前应打开一切孔盖,必须在没有压力的情况下焊补。

(3)严禁用氧气代替压缩空气作试压。

实例24 盲目动火,引燃爆炸

1.事故经过

某冷轧钢厂机修工场内,车刨组长为利用已废弃的旧油箱(容积为0.8m3)盛装汽油,他用割炬对密封的油箱进行切割,导致箱内残留的油料燃烧爆炸,致其烧伤。烧伤面积达99%,其中深度达50%,经抢救无效而死亡。

2.主要原因分析

(1)不是焊工而盲目动火,属违章作业。

(2)动火前必须彻底清洗。

(3)清洗后应打开油箱的孔盖。

实例25 乙炔气瓶存放不符合要求,遇火星引爆

1.事故经过

某工地气割工切割钢板,在作业下风存放乙炔瓶的铁棚突然“轰”的一声响,碎片飞出10m砸下,该气割工被气浪冲出3m外,手臂骨折。

2.主要原因分析

(1)气瓶放在作业下风处。

(2)泄漏的乙炔气闷在铁棚内。

(3)火星顺风飞向铁棚。

实例26 焊接前未仔细检查作业环境,导致焊工坠落身亡

1.事故经过

1999年6月,4名焊工在轮船上进行隔舱板焊接工作,其中夏某靠近于一减轻孔工作(孔长1.85m,宽1.2m),焊接时不慎失足从减轻孔坠落至舱底,发现时人已死亡。

2.主要原因分析

(1)夏某未仔细观察环境。

(2)减轻孔无任何安全设施。

(3)照明不足,无监护人。

实例27 高空未系安全带挂钩,坠落身亡

1.事故经过

1997年10月,某工地上,焊接技术员蒋某腰系安全带到二层施工平台检查钢柱焊缝质量,项目经理看到此状未作提醒,突然蒋某大叫一声,从平台西侧坠落地面,头部着地,经抢救无效死亡。

2.主要原因分析

(1)未挂安全带挂钩。

(2)属领导责任。

(3)缺乏督促检查。

实例28 动火场地不符合要求,引燃大火

1.事故经过

1997年2月,焊工顾某向驻船消防员申请动火,消防员未到现场就批准动火。顾某气割爆丝后,舱底的油污遇火花飞溅,引燃熊熊大火。看火员用水和灭火机扑救不成,并迅速扩大,造成5死、1重伤、3轻伤。

2.主要原因分析

(1)动火部位下方有油污。

(2)消防员盲目审批。

(3)灭火知识缺乏。

实例29 焊工未按要求穿戴防护用品,触电身亡

1.事故经过

1999年5月12日上午,上海某机械厂结构车间,用数台焊机对产品机座进行焊接,当一焊工右手合电闸,左手扶焊机一瞬间,随即“哇”大叫一声倒在地上,经送医院抢救无效死亡。

2.主要原因分析

(1)电焊机机壳带电。

(2)焊工未穿绝缘鞋。

机电事故典型案例 篇6

学习资料

二〇一三年十一月

目录

南屯煤矿“7.11”中央皮带变电所电弧烧伤事故...............................................................1 南屯煤矿“6.9”35kV变电所带负荷拉刀闸事故................................................................1 南屯煤矿“10.1”选煤厂103皮带采样伤人事故...............................................................3 兴隆庄煤矿“1.27”全矿停电事故.......................................................................................4 鲍店煤矿“6.14”绞车伤人事故.............................................................................................6 鲍店煤矿“7.16”电灼伤事故...............................................................................................7 东滩煤矿“4.12”电烧伤事故...................................................................................................9 东滩煤矿“4.21”电弧烧伤事故.............................................................................................10 东滩煤矿“8.8”电击伤事故...................................................................................................11 济宁二号煤矿“9.17”高压开关柜电源刀闸烧损事故.........................................................12 济宁二号煤矿“5.4”中央变电所III、IV段母线停电事故...............................................14 济宁二号煤矿“8.17”井下南翼1#变电所电弧烧伤事故....................................................15 济宁三号煤矿“3.5”淮南安装队强行送电侥幸事故...........................................................16 北宿煤矿“8.8”井下触电事故.............................................................................................19 北宿煤矿“2.22”圆锯机伤人事故.......................................................................................19 北宿煤矿“9.11”烟气熏人事故.........................................................................................21 杨村煤矿“4.23”北风井变电所触电事故...........................................................................22 杨村煤矿“6.23”更换副井制动绳伤人事故.....................................................................25 赵楼煤矿“11.5”底车场配电点电弧烧伤事故.....................................................................27 鲍店电厂 “1.21”刮板机伤人事故.....................................................................................28 东滩电厂“10.18”电弧烧伤事故.......................................................................................30 国宏公司“9.13”矸石脱水斗式提升机人身伤害事故.....................................................34 国际焦化公司“3.30”10kV锅炉高压开关室电气灼伤事故..............................................35 东方机电公司“7.14”装配车间触电事故...........................................................................36

南屯煤矿“7.11”中央皮带变电所电弧烧伤事故

一、事故时间

2001年7月11日12:30

二、事故地点

南屯煤矿中央皮带变电所

三、事故经过

2001年7月11日12:30,由于中央皮带机头变电所35#检漏继电器拒动,需对1649#开关本体进行更换。施工人员马某、顾某、宣某按规定对开关本体进行了更换,送电后做检漏继电器就地实验时,检漏不跳。顾某带电打开防爆腔体,手拿尖嘴钳做人工接地试验欲查找故障,钳子误碰到检漏继电器两相接线柱,造成两相短路,电弧烧伤顾某左手臂和左面部,开关接线柱烧坏。

南屯煤矿“6.9”35kV变电所带负荷拉刀闸事故

一、事故时间

2002年6月9日

二、事故地点

南屯煤矿35kV变电所

三、事故经过

2002年6月9日8:00-11:00,矿35kV变电所 6kV Ⅲ段电气设备检修。8:10左右,35kV变电所配电工黄某在操作过程中,发现38#断路器的分闸操作牌不易安装到位,于是请现场工程师王某协助处理。王某安装完毕后,安排黄某继续操作。此时,黄某误认为王某安装分闸操作牌的过程中38#断路器已经跳开,在没有执行分闸操作的情况下,执行下一操作步骤--拔程序锁钥匙,经努力未能拔下,再由请工程师王某帮助拔程序锁钥匙。王某经一番努力后,将程序锁钥匙拔下,并交黄某继续进行下一步操作。在黄某拉38#柜下刀闸的时刻,由于断路器未断开,造成三相弧光短路。

南屯煤矿“10.1”选煤厂103皮带采样伤人事故

一、事故时间

2002年10月1日 10:20

二、事故地点

南屯煤矿选煤厂技检车间103皮带采样处

三、事故经过

2002年10月1日10:20左右,按照选煤厂技检车间安排,车间采样工程某、李某、刑某到原煤车间103皮带采煤样,车间技术员王某负责联系停皮带。按照选煤厂调度室要求,要王某与原煤车间联系停皮带工作,但王某图省事只与103皮带司机武某联系停皮带。当发现103皮带停止运转后,程某通过采样平台上到皮带上采煤样。这时,洗煤厂安监员发现这一情况后,立即前来制止。安监员走后,王某又去联系停皮带,以便采样。在103皮带司机武某还未对皮带开关停电时,皮带自动停止运转(后经调查是开关上一级停电,致使皮带停止运转)。采样工程某见皮带停止运转,立即上皮带采样,现场王某、张某、李某、刑某、武某等人都未加制止。大约10分钟后,皮带突然启动,将程某拉倒。在场人员迅速去停皮带,由程某采样位臵距溜媒嘴较近,被溜媒嘴下沿挤伤胸部,造成胸10椎体压缩性骨折事故。

皮带未停电便上带采样皮带运行后人跌倒 溜煤嘴 运行至溜煤眼被下沿挤伤胸部

兴隆庄煤矿“1.27”全矿停电事故

一、单位概况(事故地点说明):

35kV变电所供电系统有2回电源进线来自马青变电站,3路自备电厂并网线路;35kV母线采用全桥接线方式,分三段母线连接三台主变,1#、2#主变一运一备,正常情况下2#、3#运行,1#备用。高压配电室内布臵6kV高压开关柜带全矿负荷,6kV开关柜为GG-1型。

二、事故经过:

1998年1月27日7:10分,35kV变电所中央信号盘显示14#电容器盘断路器故障报警,值班员李某某、孙某经检查发现14#电容器盘断路器状态显示不对应,便前去6kV高压配电室处理。孙某按照分闸顺序依次将断路器、隔离开关拉开,然后用程序锁备用钥匙打开断路器把手程序锁,转动断路器分合闸开关反复进行分合闸操作以确定断路器分、合位臵信号显示是否正常。断路器分合闸过程中由于震动加上刀闸自重致使隔离刀闸突然落下,此时断路器处在合闸位臵,隔离刀闸自由下落过程中造成弧光 短路引起主变跳闸的全矿停电恶性事故。

三、事故原因:

经分析,值班员孙某拉开14#盘刀闸时闭锁销子未插入锁孔锁住刀闸操作把手,当在反复操作14#盘断路器万能转换开关分合闸时,因为电磁操作机构合闸的电动力很大,合闸时的震动引起开关柜上刀闸自由落下导致刀闸在断路器合闸的情况下带负荷合闸而造成弧光短路故障。

事故主要原因:拉开隔离刀闸后未将隔离刀闸操作把手有效闭锁。

鲍店煤矿“6.14”绞车伤人事故

2010年6月14日2:05,鲍店煤矿综掘一区在5304-2切眼掘进施工过程中,一名职工操作绞车提升料车时被绞车滚筒绳鼻子套住左手,造成左手受伤。

一、工程概况

5304-2运输顺槽安装一部无极绳绞车,切眼导硐上口安装两部JD-25型调度绞车,1#绞车用于顺槽运输,2#绞车用于切眼运输。

二、事故经过

2010年6月14日夜班,班前会工区值班人员陈猛(机电技术员)强调安全注意事项后,工长齐俊磊分工安排组长桂成玺带领王继革、程爱民负责往迎头搬运工字钢。

1:30,桂成玺检查发现背顶背帮的木料不足,因此准备提升料车到运顺车场拉木料,此时2#绞车钩头在切眼上口,料车在切眼内轨道下端头。于是桂成玺操作绞车松绳,王继革、程爱民从切眼上口拉空钩头到轨道下端头连上料车。信号联系后,2:05,桂成玺左手操作制动闸、右手操作工作闸起动绞车提升车辆,车辆运行约7m突然停止。此时,王继革、程爱民看到绞车处有人晃灯迅速赶过去,发现桂成玺蹲在绞车前左手掌已断掉,王继革、程爱民立即用毛巾将桂成玺左手和上臂扎紧,随后向工区和调度室汇报并护送桂成玺上井。

经分析,绞车滚筒缠绳松、排绳乱,在提升过程中咬绳形成绳鼻子,绳鼻子随绞车滚筒旋转甩到制动闸手柄上套住绞车司机左手,是造成事故的直接原因。鲍店煤矿“7.16”电灼伤事故

一、基本情况

鲍店煤矿35kV变电所矿井两回路电源取自罗厂220kV区域变电所,变电所35kV接线采用全桥方式接线,配臵两台主变压器。事故前35kV变电所供电方式为35kV II回路、2#变压器运行,1#变压器热备用。

二、事故经过

2012年7月15日21:00左右,供电工区技术员刘延涛到35kV变电所,发现3951断路器黄相接头处导线有松散现象。7月16日早7:00区长潘俊涛安排电气维修二班负责处理该故障,并安排技术员刘延涛现场监督指挥。8:00左右,电气维修二班班长乔秀建副班长黄进胜、邓河山、贾现学、张宇波负责处理,黄进胜为工作负责人,邓河山为安全监护人。

8:20技术员刘延涛在35kV变电所现场签发了此项工作的电气第一种工作票,明确了工作地点为3951断路器,工作内容为处理3951断路器黄相发热,并明确了应采取的安全措施。35kV变电所值班员王胜伟与工作负责人黄进胜履行了工作许可手续,施工班组人员对工作负责人布臵的工作任务和安全措施进行了签字确认。随后黄进胜带领施工人员进入现场作业。

贾现学和张宇波在拆卸过程中发现导线断丝较多,且固定螺丝部分损坏,建议更换导线。工作负责人黄进胜同意后,安排安全监护人邓河山去材料库找螺丝,黄进胜和贾现学到变电所东侧的材料库去准备导线。找到导线返回作业现场后,黄进胜对张宇波安排了一句“老

张,一会你把南面的线头(3951-1刀闸负荷侧)拆下来”。黄进胜去材料库找导线线夹,贾现学去西侧材料库找铁刷子等工具期间,此时仅有张宇波一人在3951-1刀闸龙门架上工作。9:45,贾现学从西侧材料库进入变电所,发现张宇波从龙门架跌落,被电弧烧伤。

经分析,电气维修工张宇波违章越过工作票规定的停电工作区域,进入带电设备作业,是造成事故的直接原因。施工负责人黄进胜违章指挥维修人员越过停电工作区域进入带电设备作业,是造成事故的主要原因。

东滩煤矿“4.12”电烧伤事故

一、事故时间

2000年4月12日16:45

二、事故地点 四采一变电所

三、事故经过

4月12日中班,供电工区副班长韩国贵带领石宝东等5人到四采一变电所检修,15:30停电后开始工作。皮带工区利用供电工区检修停电时间与供电工区口头协商,同时进行41运皮带机开关进行位臵调整,16:20皮带工区施工完毕。16:30,供电工区工作结束,恢复了变电所的正常供电,检修人员准备离开,这时皮带工区电工张清仁根据机头照明现状,反映41运皮带开关缺一相电。供电工区与皮带工区对分管设备进行分头检查。皮带工区对现场开关逐一开盖检查排查,最终发现一电源开关的接线在调整开关位臵时脱离了接线柱,造成电源缺项,经压接好后恢复正常。与此同时,供电工区通过进一步的分析,认为出现缺相的唯一可能是DKZB-400开关真空管接触不好,于是经工区同意,采取了在18#低防开关负荷侧直接测量电压来判断是否缺相的方案。具体操作由韩国贵、石宝东二人执行。16:45,韩、石二人打开18#低防开关上盖,由石宝东拿表读数,韩国贵双手各拿一支表笔去测量,先测完左中两相线电压为670V,再测右中两相时,发生了弧光短路,将韩国贵、石宝东二人手部烧伤。

经分析,供电工区电工韩国贵、石宝东违章作业、带电作业,采用简单的直接测量电压的方法进行缺相判断,是造成事故的直接原因。

东滩煤矿“4.21”电弧烧伤事故

一、事故时间

2003年4月21日12:25

二、事故地点

十四采四变电所

三、事故经过

2003年4月20日下午供电工区井下电工班班长徐化贵到工区翻阅工区调度记录,发现十四采四变电所11#总馈开关合闸指示灯不亮,查看工区值班室供电系统图册后,回到班组填写工作票,错误的将应停10#高防开关写成9#高防开关。经过逐级审批后,周广喜、高清4月21日12:00点到十四采四变电所后,按工作票上所写停下9#高防开关,打开11#低防开关前门,直接用钳子夹住扳手进行导体对外壳放电,搭接处产生火花,引起三相火花短路。将周广喜面部、手部、臀部和高清面部烧伤。

经分析,工作票内开关号填写错误,审批不严格,且现场未执行停电验电程序,直接违章去放电,导致短路事故。

东滩煤矿“8.8”电击伤事故

一、事故发生时间

2009年8月8日14:20

二、事故发生地点

东滩煤矿综机车间地面维修区

三、事故单位

东滩煤矿综机车间

四、事故经过:

2009年8月8日12:00,综机车间副主任王明房主持召开中班班前会,安排当班5名电工在地面车间检修电器设备,由班长米纪福负责。

13:00,人员更换工作服后到达工作地点,班长米纪福安排秦佑伟检修技术比武用开关,其他人员检修扩音电话线及信号。秦佑伟先将待检修开关芯子从开关内取出放在平板车上,由于此开关芯子无保护插件无法通电调试,秦佑伟便将同在平板车上已调试好(大班检修)且未拆电源线的开关重新送电,与监护人米纪福共同确认该插件完好后,秦佑伟将控制开关停电,并拆除电源线,连接到待检修的开关芯子上,期间,监护人米纪福离开现场去值班室送配件。14:10,当秦佑伟左手拿电源线套在待检修开关芯子接线柱上,右手拿扳手紧固接线柱螺栓时,因天气炎热电工姚振华欲开启落地风扇,便走到电扇附近将控制开关试送电(电源电压220V,8月6日,有一台落地扇接在此开关上),姚发现风扇不转,随即停电,同时听到异常动静,发现正在调试开关的秦佑伟手被电击伤,手局部表皮和软组织损伤。

济宁二号煤矿“9.17”高压开关柜电源刀闸烧损事故

一、事故时间和地点

2004年9月17日17:05 中央变电所

二、事故单位

供电队

三、中央变电所运行方式

中央变电所6kV母线共分四段,其中I、II段母线并列运行,由地面110kV变电所627#和613#柜供电,III、IV段母线并列运行,由地面110kV变电所III段母线所带的605#和603#高压开关柜供电。

四、事故经过

9月17日14:20,中央泵房泵工玄涛、王传田进行3#泵的日常检修工作。16:50,玄涛和王传田在检修完3#泵后,连续三次用远控启动按钮对3#泵进行试运转,均出现中央变电所6322#(中央泵房3#泵高压开关柜)高压开关跳闸,过流继电器信号牌“掉牌”现象。此时魏传颂和褚夫强认为6322#高压开关机构有问题,就将6322#高压开关柜远近控切换开关转换在近控位臵,并把电源刀闸拉开,对断路器进行合闸试验,在电动储能过程中,控制电源失电,褚夫强又用手动储能手柄对断路器进行手动储能,此时魏传颂发现中央变电所高压开关柜信号指示灯失电(全灭)。魏传颂和褚夫强立即回到中央变电所,魏传送向给供电队汇报高压开关柜信号指示灯突然失电情况,值班人员安排其他人员前去处理。17:03魏传颂误认为6322#高压开关断路器在分闸状态下,想恢复原供电状态,在合电源刀闸时,造成带负荷合刀闸,导致电源刀闸三相弧光短路,使110kV变电所3#主

变6kV侧断路器速断跳闸,造成全矿井大面积停电。

经分析,中央变电所配电工魏传颂违章操作,在没有监护人的情况下,用螺丝刀调节手动分闸机构上的螺栓时,手误碰合闸机构,误将6322#高压开关断路器合闸后,仍认为6322#高压开关断路器处在分闸位臵,在没有确认断路器分、合闸状态的情况下,合6322#高压开关电源刀闸时,造成带负荷合刀闸,引起电源刀闸三相弧光短路,是造成本次事故的主要原因。

济宁二号煤矿“5.4”中央变电所III、IV段母线停电事故

一、事故时间和地点

2005年5月4日13:25 中央变电所

二、事故单位

供电队

三、事故经过

5月4日8:30,供电队曾鲁生、王明华到中央变电所处理四采2#变电所II回(6430#)高压开关电动储能机构故障。8:40,曾鲁生电话通知四采2#变电所值班员任建慧“合上变电所内5#母联高防开关后;停II回进线高防开关,检查无误后拉出该高防开关断路器小车”。值班员任建慧合上变电所内5#母联高防开关后,将变电所II回进线(10#)高防开关停电操作断路器分、合闸操作手柄拉到分闸位臵后,没有检查高防开关分、合闸指示灯指示是否正确,就拉出了高防开关断路器小车。

故障处理完毕,曾鲁生安排四采2#变电所值班人员任建慧合上变电所内II回进线高防开关,任建慧在连续两次未将10#高防断路器小车推到位的情况下,第三次推合断路器小车后听到嗤嗤的放电声(同时看到合闸指示灯亮),并在高防开关门防爆接合面处冒出了烟(高防开关断路器电源侧动静触头三相弧光短路),事故造成中央变电所III、IV段母线及所带高压开关柜失电。

经分析,四采2#变电所值班人员任建慧违章操作,在对10#高防(四采2#变电所II回进线)开关停电时,将断路器分、合闸操作手柄拉到分闸位臵后,误认为高防开关断路器已分闸,没有检查指示灯指示状态,违章拉出了高防开关断路器小车。检修完毕,值班人员任建慧在合10#高防开关断路器小车时,断路器仍在合闸状态,此时变电所负荷较大,任建慧在第一次和第二次合断路器小车时都未合到位就将断路器小车拉出,而在第三次合上断路器小车后造成带负荷送电,导致断路器电源侧动静触头三相弧光短路。

济宁二号煤矿“8.17”井下南翼1#变电所电弧烧伤事故

一、项目概况: 为提高南翼二水平供电安全性和可靠性,济宁二号煤矿8月份计划将南翼3#变电所进线电源改为由中央变电所直接供电,南翼轨道下山进线电源从南翼1#变电所进线电源开关上梯接。根据矿统一安排,机电安装队负责进行线路敷设,供电队负责负荷压接和进线电源配电。

二、事故经过: 2012年8月17日中班班前会,供电队值班副队长曹永利对南翼1#变电所施工内容及施工安全注意事项进行安排。供电队副队长张军利对施工作业人员进行了分工,由张军利、彭卫永、王俊杰为一组,到南翼1#变电所对供电线路进行改造,施工负责人张军利,安全负

责人彭卫永。分完工后,施工负责人张军利去办理完工作票和临时派工单,其余人员去南翼1#变电所作业地点待命。施工负责人张军利带着工作票到井下中央变电所进行停电期间,接到南翼1#变电所内彭卫永打来的电话问,“南翼1#变电所II回进线停电了吗?”张军利说,“张磊正在写操作票,还没开始停电,别急,等我到了南翼1#变电所再开始干”。

在上级变电所没有停电的情况下,南翼1#变电所的维修班班长彭卫永、电工王俊杰认为1#高防开关闲臵的电源侧连接筒内没有接线柱,在拆下电源侧连接筒螺栓、转动连接筒喇叭口对应位臵时,连接筒触及带电的接线柱,造成接线柱弧光短路,中央变电所33#高压柜(带南翼1#变电所II回)速断跳闸。彭卫永和王俊杰两人被轻度烧伤。

经分析,供电队维修班班长彭卫永、电工王俊杰违章作业,在上级变电所停电工作未完成的情况下,就擅自在南翼1#变电所作业,造成接线柱弧光短路。安全负责人参与作业也是造成事故的主要原因。

济宁三号煤矿“3.5”淮南安装队强行送电侥幸事故

一、概述:

济宁三号煤矿1303C工作面地面位臵位于工业广场的东南部,井下位臵位于一采区边角区中北部,停采线南距13下04c辅顺巷中40m。

二、发生经过:

2008年3月5日中班,淮南安装队电工江某按照班前会的工作安排在1303C辅顺完善绞车信号,约17:40电工江某准备对已停电闭锁的36#综保开关进行送电操作,发现36#综保开关的电源已断电(此时安维中心也在该处作业,控制36#综保开关电源的编号为JS-41-40的移动变电站,已由安维中心的中班电工按照停电票要求实施挂牌停电闭锁)。此时,淮南安装队跟班队长尹某发现36#综保开关电源无电后,便径直来到1304C辅顺配电点,将安维中心已挂牌停电闭锁的移动变电站(编号为JS-41-40)擅自摘牌解除闭锁,进行送电,致使安维中心正在制作的由移动变电站负荷侧引出的一根电缆接头发生弧光短路,险些对安维中心电工孙某造成人身伤害。

经分析,此次事故的主要原因是:淮南安装队跟班队长尹某违章作业,擅自摘牌解除闭锁,强行送电。附图

北宿煤矿“8.8”井下触电事故

一、事故地点:

7702工作面上中巷。该巷道由一路供电电源供7702上面溜子、泵站、小绞车、电煤钻等负荷供电。出事故的开关,系供上面溜子的开关。

二、事故经过:

2001年8月8日夜班,开采工区班长王某带领9人在7702上面工作。3:20,王某向区队值班领导汇报,电钳维修工颜某在上中巷处理溜子开关时触电,情况严重,正在抢救。4:30,确定该职工已死亡。

现场勘察发现:溜子的开关大盖被打开,开关内远(近)控开关打在近控位臵上,开关闭锁销处于非闭锁状态,右边相及中相静触头上而触电,属违章带电作业。

北宿煤矿“2.22”圆锯机伤人事故

2010年2月22日8:56,北宿煤矿物资供应中心木场3名工人使用圆锯机加工板棚时,由于接料不当,已锯开的板棚被高速旋转的圆锯机锯片带回,将负责送料的沈文杰下颚部击伤后摔倒,造成工伤事故。

一、概况

北宿煤矿木场属矿物资供应中心直接管理,木场设班长1人,副班长1人,轮锯工12人。木场有4台圆锯机,其中2台为MJ-109型(1#、2#),2台为MJ-105型(3#、4#)。MJ109型圆锯机由河南信阳木工机械股份有限公司生产,在2007年北宿煤矿木场安装使用

二、事故经过

2010年2月22日7:30,物资供应中心副科长唐珉组织副主任、木场班长等人员召开早会,布臵了相关安全工作。7:50,木场班长郑传芝回到木场召开班前会,安排张厚惠、孙和平、沈文杰3人在2#锯作业。沈文杰在圆锯机进料侧(东面)送料,孙和平在圆锯机出料侧(西面)接料,张厚惠在圆锯机出料侧辅助接料(接板皮和左侧的板棚),两台锯共安排加工5车板棚。

8:56左右,当加工到第5车第4根圆木时,割去圆木两侧板皮,张厚惠将割下的板皮放入停放在附近轨道上的叉车上,沈文杰送料,孙和平接料,将割去板皮的木料从中间锯开,木料锯开后,孙和平右手将锯片南侧加工好的板棚推放到圆锯机南侧的平台上,未等张厚惠到位帮助接料,拖起锯片北侧的板棚绕过圆锯机锯片向南侧的平台上搬移,板棚前端碰到高速旋转的圆锯机锯片上,板棚在锯齿的带动下窜到进料侧,击打到沈文杰的下颚部,将沈文杰打倒,造成重伤。

经分析,轮锯工孙和平在搬运锯片北侧的板棚时,板棚前端碰到出料侧高速旋转的锯片,板棚被锯齿带动从锯片上部窜到进料侧,击打到沈文杰的下颚部,是造成事故的直接原因。圆锯机安全防护设施缺失是事故发生的主要原因。经调查,圆锯机生产合格证无出厂编号、无质检部门盖章、无出厂时间,没有配臵安全防护装臵,没有安装分料刀。

北宿煤矿“9.11”烟气熏人事故

2010年9月11日12:30,北宿煤矿采煤一区在1478上面上出口改接供电线路时,职工带电打开四通接线盒拆除电缆引起短路产生有害烟气,致使工作面五名职工受到不同程度伤害。

一、事故地点概况:

1478采煤工作面为对拉工作面,走向长1240m,截至9月11日,上面机头推进17m,机尾推进7.5m。1478上巷供电系统概况:1478上巷联络巷设有配电点。其中一路660V电源由馈电开关(型号KBZ-400/1140(660))馈出,经真空磁力启动器(QBZ-120)向上巷泵站控制开关供电,然后从泵站控制开关电源侧引出一路50mm2 电缆通过四通接线盒,输出一路25 mm2电缆 接入工作面上端头水泵控制开关。

二、事故经过:2010年9月11日早班,主管技术员张守山值班,班前会强调了安全注意事项,安排工作面按一个循环组织生产(即打眼、放炮、出煤、移架放顶)、并外移上端头开关等工作。

12:30左右,电工班长张文国和电工宋广东在上出口,准备从四通接线盒拆除出线电缆改接线路挪移开关。张文国考虑到接线盒停电会导致液压泵站停止运行影响工作面移架放顶,在接线盒带电情况下,张文国安排宋广东拆除出线侧电缆喇叭口固定螺栓,然后张文国拆掉接线盒端盖,使用手钳松动出线电缆三相压线和接地线,此时由宋广东握住出线电缆向外慢慢抽动,张文国使用手钳调节相线位臵。21 在宋广东向外拉移电缆过程中电缆头突然摆动导致短路,短路电弧持续长达2分钟,接线盒、密封圈和电缆端头(约300mm)均被高温电弧烧毁,产生的烟气随风流向工作面扩散。

发生短路后,张文国立即跑向400米外真空磁力启动器停电,同时宋广东向工作面跑去。工作面作业人员张久学、王庆友、王玉法、高红永也相继闻到刺激性气味并看到烟雾,随即向1478下面方向撤退。在撤退过程中,五人不同程度受到风流中烟气影响,其中影响较重的王玉法到中巷出口处出现头晕现象。

经查,职工违章对带电接线盒内的电缆,进行拆除抽拉时,造成短路,接线盒、密封圈和电缆端头(约300mm)均被高温电弧烧毁。产生大量烟气。

杨村煤矿“4.23”北风井变电所触电事故

一、事故简介

2008年4月23日10:10,杨村煤矿机电工区在地面北风井6kV变电所供电系统改造施工时,因职工违章打开并误入规程措施规定严禁打开的开关柜,造成1人触电死亡。死者孙某,1963年出生,1982年参加工作,杨村煤矿机电工区矿井维修电工,电气维修班班长,高级技师,两届集团公司优秀技能人才。

二、项目概况及事故经过

杨村煤矿地面6kV变电所原高压开关柜为1990年产品。矿于2006年底决定更换为新型GG1-A型开关。杨村煤矿在没有进行正规设计并 改变原变电所位臵,利用其低压配电室闲臵空间作为新建6kV变电所的情况下,选用兖州东方机电公司为供货厂家。在技术洽谈期间,经现场测量,因空间尺寸不能满足要求,选定了与原计划型号不同的井下用ZBK1-GG矿用一般型开关柜。

2008年2月设备到货后,此变电所改造作为重点检修项目列入4月份矿井月度停产检修计划,自4月15日开始施工。开关柜布臵方式为:自南向北按1#-5#的顺序单面排列,其中,1#、2#柜为II回路,4#、5#柜为I回路,3#柜为联络柜。22日11时进行II回路由老系统切换接入新系统,并投入运行。

5#4#3#2#1#4A10A10A4A联络柜6000/380SC10-400/66000/380SC10-400/61#电源Ⅰ回路进线Ⅱ回路进线2#电源

4月23日大班,机电工区区长主持召开班前会,安排班长孙某等5人进行北风井变电所I回路的系统切换工作。按照措施规定,机电工区副区长为项目负责人,班长孙某为现场安全监护人,副班长为 现场施工负责人,机电科负责现场业务指导并进行电气试验,作业时间为大班。在23日实际施工过程中,机电工区区长安排该项目负责人、副区长下井跟班,自己临时代替项目负责人到北风井变电所施工现场跟班。

8:50,因迎接“三防”检查,项目负责人在现场对正副班长强调施工安全后,9:00离开现场。机电科也因迎接检查,未安排专人到施工现场进行业务指导。项目负责人离开后,孙某等5人继续施工。现场施工负责人副班长按照工作票要求对原I回路高压柜电缆进行拆除,经机电科进行电缆电气试验合格后,在5#高压柜组织压接I回路负荷电缆,副班长在5#高压柜内作业,其余3名职工在5#高压柜后作业,孙某负责现场安全监护。

10:10,在5#高压柜作业的4人听到临近的开关柜前面发出响声,随即前往检查,发现孙某倒在正常作业区外的3#高压柜内,II回路跳闸。孙某经抢救无效死亡。

经分析,孙某误入联络柜,触电死亡。由于设计错误、且受室内空间限制,变电所两个回路的两段之间只布臵了一面联络柜,因此,尽管联络柜拉开了,实际上联络柜内开关另一端和II回路联接,为带电体。

电工电工电工地面6KV变电所电工伤者#高压柜#高压柜#高压柜#高压柜(带电)#高压柜(带电)1#变压器电源Ⅰ回路进线联络柜Ⅱ回路进线2#变压器电源门口门口

杨村煤矿“6.23”更换副井制动绳伤人事故

2013年6月23日8:40,杨村煤矿机电工区在副井井筒更换东钩东侧制动绳时,在利用东侧罐笼回收旧绳带新绳过程中,发生一起钢丝绳头及连接器伤人事故。

一、事故单位概况

杨村煤矿副井提升为单绳缠绕式立井提升系统,提升高度为320m,装备2JK-3.5/11.5型双滚筒提升机,配套1t矿车单层双车普通罐笼,用于提升人员、矸石和物料。副井井筒每台罐笼悬挂两根Φ32mm(6×19S+NF)防坠制动钢丝绳,制动绳上端与天轮二层平台缓冲绳通过连接器进行连接固定,下端与井底拉紧装臵进行连接固定。副井东钩东侧制动绳于2000年7月更换,今年5月份检查发现钢丝绳磨损、锈蚀、老化现象明显,计划6月矿井停产检修时间进行更换。

二、事故经过

6月23日早班班前会,机电工区值班技术员王荣刚和区长王汝庆分别对检修情况进行了安排,安全负责人孙向勇和井筒维修工周生俊等5人负责旧绳回收、新绳上提、制动绳上端连接固定工作,施工负责人吴业卫和井筒维修工曲万春等5人负责井底放新绳、制动绳下端连接工作,井筒维修工陈震在上井口负责信号联系,井筒维修工武华负责下井口信号联系。

23日6:00,施工人员到副井井底车场将新制动绳绳滚进行起吊后,放臵在专用转盘车上。牵引新制动绳穿过导向铁滑车的绳槽,巴氏合金绳头和连接器放臵在东钩罐笼顶部,使用Φ22mm钢丝绳套和三副Y-32绳卡与新制动绳进行连接固定,卡接部位在距离新制动绳绳头约2m处,并将新制动绳绳头用8#铁丝固定在东钩罐笼西侧护栏上。随后项目负责人张传千(副区长)、技术主管靳颖泽、安全负责人孙向勇及井筒维修工刘华、周生俊登上东钩罐笼顶部,刘华负责将旧绳自罐笼顶部引入罐笼内,张传千负责信号联系,孙向勇和周生俊负责监视施工过程中罐笼、钢丝绳运行情况,李辰强、贾克庆两人负责在罐笼内部盘旧钢丝绳。

7:50左右,上提东钩罐笼开始进行回收旧绳、带新绳工作。罐笼以0.5m/s的速度提升,由于罐笼内人员速度跟不上,造成盘绳不 畅,东钩罐笼提升约10m,张传千联系上井口信号工停车,将提升速度改为0.15m/s后继续提升;东钩罐笼提升距井底约150m时,由于罐笼内人员要求休息,由张传千再次联系上井口信号工停车。8:40左右,当东钩罐笼提升至距离上井口约108m处,井底施工负责人吴业卫发现新绳滚上沿挤绳,立即联系井底信号工停车,准备处理绳滚挤绳;同时新制动绳在副井东钩罐笼顶部固定绳卡中抽动约1.5m,钢丝绳绳头及连接器摆动,将站在罐笼顶部的安全负责人孙向勇碰倒,张传千立即联系上井口信号工停车,对伤者进行询问,得知伤者腹部疼痛,然后对新绳头及连接部位检查并再次紧固,联系上井口信号工将提升速度改为0.3 m/s继续提升,将东钩罐笼提升至副井上井口,并安排专人护送伤者孙向勇到矿医院检查。

经分析,副井井底新制动绳绳滚本体扭曲变形,出现卡阻绳现象,造成出绳阻力大,导致新制动绳在绳卡内抽动,钢丝绳绳头摆动,是事故发生的直接原因。井底车场放绳作业人员对新制动绳出绳状况监护不力,对出现的挤绳情况未及时处理,且联系停车不及时,是造成事故的主要原因。

赵楼煤矿“11.5”底车场配电点电弧烧伤事故

一、事故时间:2009年11月5日19:50

二、事故单位:赵楼煤矿综掘二队(兴隆庄矿支援队伍)

三、事故地点:一集轨道下山底车场配电点

四、事故经过:

11月5日早班12:30,区队跟班副队长陈东汇报队值班田德新1304轨顺掘进机1140V电源送不上电,队值班田德新从宿舍叫来检修班班长周噶及电工李根祥,安排周噶为主,李根祥协助下井查处故障。下井前,田德新特别安排周噶、李根祥停送电安全注意事项。进入工作现场,周噶、李根祥两人通过检查,排除迎头沿线无漏电现象,直至查到一集轨道下山底车场配电点时,发现400馈电开关三相电抗器坏,周噶告知李根祥不要继续处理,然后周噶向队汇报过程中,电工李根祥独自在处理400馈电开关时,因带电检修出现相间短路,引发电弧,造成左手被电弧烧伤,经医生鉴定为前二度烧伤,为轻微伤。

直接原因:职工李根祥,违章对带电开关进行检修作业,出现相间短路,引发电弧,造成左手被电弧烧伤。

鲍店电厂 “1.21”刮板机伤人事故

2012年1月21日12:40左右,鲍店矿电厂燃化车间在21m层铸石刮板运输机检修作业过程中,总工程师李某被挤伤。

一、基本情况

鲍店矿电厂燃化车间燃料输送系统由煤泥、原煤两套系统组成。原煤系统由破碎机、大倾角皮带、铸石刮板机、炉前煤仓、炉前原煤给料机组成。铸石刮板机设在21m层,型号为L-43.6,长度为46m,刮板节距为512mm,链速为0.5m/s。采用输煤控制室控制与就地控制 两种方式。在0m输煤控制室布臵刮板机电源柜与原煤系统控制台,在21m层刮板机机尾东侧布臵有扩音电话、就地控制箱,扩音电话用于就地控制与输煤控制室的语音联系,具有开车报警功能。

二、事故经过

2012年1月20日,鲍店矿电厂燃化车间21m层刮板机出现漂链故障,影响锅炉上煤。21日早上8:00,车间主任马彦安排车间值班技术员简志强组织人员进行处理,随后安排检修工谢瑞臣配合电焊工许孝强,用皮带防跑偏托辊进行压链处理。同时,马彦又安排车间值班人员简志强、输煤工于瑞莲、王刚去清理刮板机积煤以便加装压链托辊。

10:45,厂部带班负责人总工程师李某到21m层查看故障处理进展情况,见清理积煤工作量较大,便与简志强、王刚一同清理积煤。在清理完刮板机距机尾10m左右部位积煤后,许孝强与谢瑞臣开始焊接压链托辊。简志强、王刚、李某向机头转移继续清理积煤。在焊完第一组压链托辊后,许孝强让谢瑞臣进行了试车,试车后许孝强发现刮板机未停电,随后通过扩音电话通知控制室于瑞莲给刮板机停电,然后继续焊接第二组压链托辊。马彦、简志强到21m层上方炉前煤泥管道处商议煤泥切换方案。

12:40左右,在焊接完第二组压链托辊后,许孝强让谢瑞臣联系送电试一下处理效果,谢瑞臣通过扩音电话联系输煤集控室于瑞莲给刮板机送电,然后擅自就地启动刮板机,刮板机运转了2-3s就停了下来,现场人员听到在距刮板机机头约6m处清理槽箱积煤的李某大喊:“谁开的?赶快停下”,王刚、许孝强、简志强、马彦立即赶到出事地点,发现李某侧卧在刮板机西侧,左腿挤在刮板机盖板与上刮板之间。李某经现场紧急抢救,后送往济宁市第一人民医院,经检查,左大腿股骨骨折、左小腿胫骨与腓骨骨折,由于失血过多,经抢救无 效死亡。

经分析,检修工谢瑞臣在未确认现场工作人员撤离检修设备的情况下,未按规定程序办理“送电联系单”联系送电,并擅自启动刮板机,导致正在清理槽箱积煤的李广泉左腿被刮板机上刮板与槽箱盖板挤住,是造成事故的直接原因。刮板机检修和清理底部积煤作业,未按规定办理热力机械工作票,未按要求明确工作负责人及相关责任人职责,也未制定检修工作安全技术措施,未采取检修期间防止刮板机启动的措施,检维修管理不规范、不到位,存在漏洞,是造成事故的主要原因。同时,检修作业违反停送电、开停机有关规定,未进行安全确认,违章送电、启机,是造成事故的又一主要原因。

东滩电厂“10.18”电弧烧伤事故

2013年10月18日10:40,华聚能源公司东滩电厂在处理35kV配电室2#联络线电缆故障过程中,发生一名检修作业人员电弧烧伤事故。

一、事故单位基本情况

华聚能源公司东滩电厂现有3台75t/h锅炉,3台发电机组,总装机容量42MW,年发电量2.9亿度,年供热量23万蒸吨。电厂设臵35kV配电室1个,16台开关柜分Ⅰ、Ⅱ段母线并列运行,其中发变组出口开关3台,电源母线采取顶进线方式;与东滩矿35kV变电所电源联络开关2台,联络线电缆采取顶出线方式,2#联络线电缆由6106 PT柜顶端引出,和3#发变组出口母线开关相邻,柜顶部设有长970mm、高800mm的绝缘隔板。(详见附图)。检修车间主要负责全厂发供电系统及设备的日常保养和检维修工作。

二、事故经过

2013年10月17日17:03,东滩电厂35kV联络线电缆在电厂门口桥架处出现接地故障,经排查为2#联络线B相发生单相接地,电厂运行人员立即将2#联络线出口开关(6159)停电隔离,同时向华聚能源公司调度室汇报。经现场查看,发现2#联络线电缆B相主绝缘已损坏,需制作电缆中间接头。因无电缆相关配件,且考虑夜间施工安全管理难度大,决定先做准备工作,18日上午再组织施工。

检修车间技术主管马枝玉17日晚编制了《2#联络线电缆接地故障处理检修项目书》和2#联络线电缆检修停送电工作票,检修项目书由车间负责人王浩然审查签字,于18日早晨又先后经电厂安技室、生产厂长、总工程师审查批准。

10月18日8:00,检修车间主任王浩然主持召开班前会,安排电气检修班贾建、王贵新、完永军、陈军协同新陆公司进行35kV 2#联络线电缆接地故障处理工作,并填写下发派工单,工作负责人为电气检修班班长贾建,安全负责人陈军。10:20左右,王浩然在了解到施工进展情况后,对总工程师赵作明提出了提前拆掉2#联络线电缆头、为电气试验做好准备工作的提议,总工程师赵作明同意提前做好电气试验准备,于是王浩然口头安排班长贾建派人去拆除2#联络线电缆头,贾建随即安排在现场的电气检修工王贵新、完永军去进行拆除工作。

10:30左右,王贵新、完永军接到工作任务后进入电厂35kV配电室,王贵新首先由柜后的电缆支架登上6106PT开关柜顶部,在电缆头南侧开始拆除A相电缆头,随后完永军也通过柜后的电缆支架登上6106PT开关柜顶部,并从A相电缆和绝缘板之间的间隙走向柜体南侧。此时王贵新正在拆除B相电缆头,突然听到一声异响,并看到左侧柜顶冒起火团,转身后,发现完永军坐在6106PT柜顶南侧,身上着火,立即帮助撕扯衣服灭火。随后到达人员将完永军从柜顶抬下,送至兖矿总医院东 31 院区救治。事故造成伤者80%为II度烧伤,其中,20%为III度烧伤。

经分析,完永军在配合王贵新拆除35kV 2#联络线电缆头工作中,由于工作地点距离裸露带电的3#发变组母排C相安全距离不足,完永军左小腿引起3#发变组母排C相产生电弧将其烧伤,是造成事故的直接原因。在处理2#联络线电缆故障过程中,临时增加电缆头拆除工作内容,扩大工作范围,未根据新增工作的安全要求重新办理工作票、派工单,未进行作业前安全确认,安全条件不具备,是造成事故的主要原因。

华聚能源公司东滩矿电厂“10.18”事故示意图

隔板:高800mm,长970mm3#发变组母排35kV2#联络线340mm350mm310mm320mm210mm300mmABC970mmABC400mm300mm800mm490mm伤者位置 监护人35kV配电室俯视图工作人员隔板ABCABC3#发变组开关 61632#联络线电压互感器61062#联络线避雷器 61032#联络线开关 615935kV配电室主视图 隔板:高800mm,长970mm伤者470mm400mm 3m35kV配电室左视图33 国宏公司“9.13”矸石脱水斗式提升机人身伤害事故

2009年9月13日16:50,国宏公司运洗车间处理矸石脱水斗式提升机故障时,在提升机尾部观察孔处发生人身伤害事故。

一、概况

国宏公司运洗车间选煤装臵为气化701界区提供洗精煤,年处理能力120万t。跳汰机产生的矸石由矸石通道溜入斗式提升机尾部,经斗式提升机提起后进入皮带转载入仓。正常生产时,跳汰机、矸石通道、斗式提升机充水并连通,斗式提升机的水位高度约15m。矸石脱水斗式提升机由邹城市矿山机械厂生产,设备型号T4080,技术参数为:额定输送量80t/h,斗宽800mm,斗链速度0.16m/s,机长22m,倾角60°,电机功率15kW。

二、事故经过

2009年9月12日夜班,发现X414矸石脱水斗式提升机提斗被压住,随即放水,然后试开,开不起来。12日白天放水后,经过3次试开,斗式提升机仍然开不起来。

9月13日上午,车间主任程显东安排机修班进行处理,机修班班长汤先红安排维修工黄勇、孟辉、吴滨3人进行处理。上午,黄勇、孟辉、吴滨3人在斗式提升机机头对机头拉紧装臵进行了张紧。

下午上班后,在办理了断电、设备检修安全作业票后,14:00,包机组长黄勇带领孟辉、吴滨对X414矸石脱水斗式提升机进行检修处理。检修前,黄勇、孟辉在斗式提升机头先换上机头传动安全销,试开车,传动安全销切断。黄勇安排孟辉挂上2个葫芦,两人把葫芦拉紧,并将电动葫芦也挂上,锁住链条,防止倒转。对机头、机尾分别进行检查,机头没有卡住现象,打开机尾观察孔(DN450),发现机 34 尾堆积的矸石挡住斗子,造成斗提机转不动。随后,拆开机尾放料孔(DN150)法兰盲板,黄勇在观察孔外用水管冲矸石,孟辉在东侧放料孔处扒矸子石,吴宾去顺理水管。

16:00左右,班长汤先红到现场察看检修情况,并协助扒矸石、冲水,16:50,班长汤先红准备到三楼察看其它检修项目进展情况时,突然听到“哎呀”一声,忙回头看,见黄勇的上半身在观察孔内被压住,立即托起黄勇的腿部并喊人抢救。随即赶来的车间主任程显东上去一起托起黄勇,试图拉出,但拉不动。程显东组织车间有关人员到斗式提升机顶部用手拉葫芦提高斗子实施抢救,随后国宏公司组织现场人员实施抢救。17:17,黄勇被救出后立即被送往兖矿总医院抢救,事故造成黄勇颅脑及脑干损伤。

经分析,斗提机机尾堆积的矸石挡住斗子,造成斗提机转不动,链子受力张紧。现场处理方法不当,黄勇违章进入斗提机机尾观察孔内,链子受力突然释放,挤住黄勇头部,造成受伤。

国际焦化公司“3.30”10kV锅炉高压开关室电气灼伤事故

一、事故时间:2010年3月30日9:10

二、事故地点:国际焦化10kV锅炉高压室14#筛储焦变电所

三、事故经过:

3月30日上午8:00,电气车间甲醇电工班按照检修计划,对14#筛焦变1#变压器959开关柜进行清扫紧固作业。首先,班长杨林组织人员在10kV锅炉高压开关室内做检修准备工作。959开关柜停电并在柜前挂设“禁止合闸,有人工作”等三块警示牌后,杨林未按照车间

29日办公会议的安排要求(车间副主任高传友要求必须有车间人员在场的情况下才能打开配电柜进行检修),提前安排检修人员拆除959开关柜盘后盖板,准备紧固CT螺丝,并进行清扫。原计划安排检修作业人员由王杰、刘晓江承担,因王杰临时有事经杨林班长同意后走开,杨林临时安排运行电工张涛帮助刘晓江一起作业,此时张涛、刘晓江都在配电柜后作业,而负责监护的杨林在柜前。9:10左右,刘晓江在拆完盖板后,擅自超工作范围拆除主母线保护小护板,张涛未进行任何提醒和制止。护板拆除后刘晓江用梅花扳手近距离比试带电母排螺母大小,造成母排通过手臂弧光放电。

事故造成刘晓江受轻伤,右手手指被烧伤,左臂外侧被击穿。同时,导致母线相间弧光短路,911、967开关柜过流Ⅱ保护动作,Ⅰ段母线失电,致使3#锅炉断电跳车。

经分析,电气检修人员刘晓江在进行959高压柜紧固消缺时,违章打开柜内带电母排的隔离护板,右手触及带电体,被电击灼伤。

东方机电公司“7.14”装配车间触电事故

2011年7月14日14:25,东方机电公司装配一车间发生1起劳务派遣用工触电死亡事故。

一、事故单位基本情况

东方机电公司装配一车间主要从事地面开关设备柜体组装和柜内元器件的安装、连线,并配合安全质量检测中心进行产品的出厂试验工作。

二、事故经过

2011年7月14日上午,东方机电公司装配一车间宦霄、闫涛2名质

检员对9台GGD型低压配电柜进行出厂通电试验。当做到还剩3台配电柜时,质检员发现其中2台进线柜(由孔德璐负责装配)控制电源接线有错误后,随即通知装配工孔德璐进行整改,下午再做试验。

14:25左右,在做完其中一台进线柜后,试验电源接到第二台进线柜上,质检员宦霄确认周围无人后,对站在柜前的闫涛喊了声“送电了”,便对低压进线柜进行通电试验。通电后宦霄发现配电柜信号没有显示,同时听到质检员闫涛喊了声“快停电”,并发现配电柜后有人影,宦霄立即停下试验台上的试验电源,跑到配电柜后,发现装配工孔德璐躺在地上,神志不清, 立即对触电人进行胸外按压和人工呼吸,后经总医院抢救无效死亡。

机械行业典型事故案例 篇7

近年来,建筑工程施工的安全事故时有发生,给人民的生命财产安全带来重大损失,本文结合事故案例,详细分析了建筑工程施工中存在的危险因素以及相应的防范措施,希望能对从事建筑工程施工安全管理的人员给予一定的借鉴作用。

1 建筑工程施工特点和常见的事故类型

1.1 建筑工程施工特点

(1)产品固定,在连续几个月或几年的时间里需要在有限的场地集中大量的工人、建筑材料、机械设备进行施工,多个分包单位同时作业以及交叉作业繁多。

(2)露天及高处作业多,在一栋建筑物的施工作业中,露天作业约占整个工作量的70%,高处作业占90%,致使现场易受自然环境因素影响,并易发生高处坠落事故;

(3)使用大型施工机械和设备较多,容易产生机械伤害。

(4)手工劳动及繁重体力劳动多,作业人员容易产生疲劳、注意力分散和出现误操作。

(5)生产、工艺和方法多样,而且随着工程的进展,施工现场的施工状况危险和风险也随之变化。

(6)施工现场的作业人员多为农民工,人员素质参差不齐,文化层次较低,安全意识淡薄,容易出现违章作业和冒险蛮干。

(7)施工流动性大,施工现场环境随着施工进度变化频繁。

1.2 常见的事故类型

由于建筑工程施工具有其独特的特性,从人、机、料、法、环等因素综合分析,所常见的事故可归纳为高处坠落、物体打击、机械伤害、触电、坍塌、中毒、火灾等7大类型。

2 事故的综合预防、控制措施

2.1 对重大危险源要采取“两个控制”,即事前控制和施工过程控制

(1)事前控制:工程开工前在编制施工组织设计或专项施工方案时,针对工程的各种危险源,制定防控措施。

(2)施工过程控制:在工程施工过程中,及时做好防护措施,严格按照规定监督检查,认真落实整改。

2.2 加强安全生产的综合管理

(1)认真落实各级安全生产责任制,建立健全各项管理制度,杜绝一切人为事故的发生。

(2)加强对施工人员队伍的安全教育,提高作业人员素质和安全生产自我保护意识。

(3)增强各级管理人员安全责任意识,加强安全专业知识培训。

(4)严格加强各种危险源的管理工作,结合工程特点,针对确认的危险源实施相应的预防控制措施。

3 典型事故案例分析

3.1 高处坠落事故

“2.20”某电厂高处坠落事故。

2002年2月20日上午,某电厂5、6#机组续建工程现场,屋面压型钢板安装班组5名工人在6号主厂房屋面板安装压型钢板。在施工中未按要求对压型钢板进行锚固,即向外安装钢板,在安装推动过程中,压型钢板两端用力不均,致使钢板一侧突然向外滑移,3人失稳坠落至三层平台死亡,坠落高度19.4m。

(1)事故原因。

①直接原因:临边高处悬空作业,不系安全带。违反施工工艺和施工组织设计要求进行施工。根据施工组织设计要求,铺设压型钢板一块后,应首先进行固定,再进行翻板。而实际施工中既未固定第一张板,也未翻板,而是采取平推钢板,由于推力不均从而失稳坠落。施工作业面下无水平防护(安全平网),缺乏有效的防坠落措施。

②间接原因:安全教育培训不够,工人安全意识淡薄,违章冒险作业。项目部安全管理不到位,专职安全员无证上岗,项目部对当天的高处作业未安排专职安全员进行监督检查,致使违章和违反施工工艺的行为未能及时发现和制止。施工组织设计、方案、作业指导书中的安全技术措施不全面,没有对锚固、翻板、监督提出严格的约束措施,落实按工序施工不力,缺少水平安全防护措施。

(2)事故教训。

①建立健全安全生产责任制。安全管理体系要从公司到项目到班组层层落实,切忌走过场。切实加强安全管理工作,配备足够的安全管理人员,确保安全生产体系正常运作。

②进一步加强安全生产的制度建设。安全防护措施、安全技术交底、班前安全活动要全面、有针对性,既符合施工要求,又符合安全技术规范的要求,并在施工中不折不扣地贯彻落实,不能只停留在方案上,施工安全必须实行动态管理,责任要落实到班组,落实到现场。

③进一步加强高处坠落事故的专项治理。高处作业是建筑施工中出现频率最高的危险性作业,事故率也最高,无论是临边、屋面、外架、设备等都会遇到。在施工中必须针对不同的工艺特点,制定切实有效的防范措施,开展高处作业的专项治理工作,控制高处坠落事故的发生。

④坚决杜绝群死群伤的恶性事故。对易发生群死群伤事故的分部分项工程要制定有针对性的安全技术措施,确保万无一失。

⑤加强民工的培训教育。努力提高工人的安全意识,开展安全生产的培训教育工作,使工人树立“不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害和保护他人不受伤害”的安全意识,努力克服培训教育费时费力的思想,纠正只使用不教育的做法。

3.2 坍塌事故

清华大学附属中学体育馆及宿舍楼工程“12.29”筏板基础钢筋体系坍塌重大生产安全事故。

2014年12月29日8时20分许,在北京市海淀区清华大学附属中学体育馆及宿舍楼工程工地,作业人员在基坑内绑扎钢筋过程中,筏板基础钢筋体系发生坍塌,造成10人死亡、4人受伤。

(1)事故性质和原因。

事故定性为重大生产安全责任事故。直接原因是未按照方案要求堆放物料、制作和布置马凳,马凳与钢筋未形成完整的结构体系,致使基础底板钢筋整体坍塌;间接原因是施工现场管理缺失、备案项目经理长期不在岗、专职安全员配备不足、经营管理混乱、项目监理不到位。

(2)事故防范和整改措施。

①深刻吸取事故教训,牢固树立科学发展、安全发展理念,坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”红线,严格落实安全生产主体责任,全面提高建筑施工安全管理水平,切实加强建筑安全施工管理工作。

②加强施工现场管理。严格规范企业内部经营管理活动,建立、健全并严格落实本单位安全生产责任制,组织检查、消除施工现场事故隐患,明确责任,认真履职,确保施工现场安全生产管理体系、制度落实到位;同时,要严格技术管理,认真执行专项施工方案、技术交底的编制、审批制度,现场施工人员不得随意降低技术标准,违章指挥作业。

③按照方案要求堆放物料。施工时严格按照《钢筋施工方案》规定,不能将整捆钢筋物料直接堆放在上层钢筋网上,施工现场堆料不宜过多及局部集中堆放,以避免马凳立筋失稳、产生过大的水平位移。

④按照方案要求制作和布置马凳,确保马凳承载力符合要求。

⑤马凳及马凳间应有有效的支撑,马凳与基础底板上、下层钢筋网要形成完整的结构体系,确保抗侧移能力。

(3)事故教训。

该起事故共对施工单位(主管领导、项目部领导、班组长等)、监理单位等15人追究了刑事责任,被判处3年至6年不等的有期徒刑。

3.3 中毒事故

(1)事故发生经过。

楚雄某药厂工程由楚雄某建筑公司二处承建,基础工程采用人工挖孔桩(深10.5m,直径1m)。2001年6月16日施工放置钢筋笼时,为防止钢筋笼变形,施工人员在钢筋笼下部对称绑了两根6m长的φ8钢管进行加固。钢筋笼放人桩孔后,1名工人下到桩孔内拆除加固钢管,当人下到6m左右时,作业人员突然掉入桩孔底部,地面人员3人先后下井救人,但相继掉入井底死亡,后又下去3人,虽未造成死亡,但遭受到不同程度伤害,后经项目经理用空压机向井下送风,组织人员抢救,并同时向110、120求援,但最终仍导致4人死亡,3人重伤事故。

(2)事故原因分析。

①技术方面。人工挖孔桩施工导致中毒事故常有发生,故《建筑桩基技术规范》规定下孔前必须进行监测,井深超过10m时必须采用人工送风。此工程在挖孔桩成孔后,作业人员再次下孔井内作业时,未按照相关要求先进行监测,就盲目下井,事后化验井内二氧化碳含量超标70倍,在无任何防护情况下必然导致中毒,是本次事故的直接原因。

②管理方面。此次事故最终造成4人死亡,3人受伤的严重后果,其根本原因是管理失误造成。施工作业人员不具备最基本的自救知识,参加人工挖孔桩作业人员没有经过培训学习,作业前没有对作业人员告之危险和自救措施,以致已经在有1人中毒的情况下,仍然相继盲目下井造成多人伤亡,暴露了管理上的重大失误。

(3)事故结论与教训。

①事故主要原因。本次事故主要是由于施工单位管理失误,违反安全法规,未制定安全操作工艺,导致作业人员随意下井造成中毒,其余人员因未经培训上岗所以不懂救助知识,盲目下井导致事故进一步扩大。

②事故性质。本次事故属于责任事故。该建筑企业缺乏严格管理,不按相关法规及技术规范规定施工,导致施工管理的随意性和不负责任,最终发生事故。

③主要责任。按照《建设工程安全生产条例》施工单位的项目负责人应对工程项目的安全施工负责的规定,该基础工程项目负责人应对该事故负有直接领导责任。该工程项目施工前不编制方案,作业人员下井前无安全措施,对施工人员不进行教育就上岗作业从而导致事故,负有违章指挥责任。

按照《安全生产法》对生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作全面负责和应负有的职责的规定,该建筑公司的主要负责人,应对此次事故的发生负有管理失误的责任。

4 结论

总之,要保持当前安全生产工作的持续稳定发展,保护广大人民的生命和财产安全,保证安全发展,是所有安全管理人的艰巨任务,必须时刻坚守安全生产的红线意识,保持清醒的头脑,排除各类施工过程中的安全隐患,汲取事故教训,落实责任,认真履职,及时做好各项防范措施,才能确保工程施工安全。

摘要:通过长期的实践,并结合工程施工的实际,简要分析了建筑工程施工中存在的危险因素和控制措施。通过事故案例分析,详细剖析事故情况和事故原因,对从事建筑工程施工安全管理具有一定的借鉴作用。

关键词:建筑施工,危险源,案例分析

参考文献

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