电厂储油罐反事故演习总结12.30

2024-10-20 版权声明 我要投稿

电厂储油罐反事故演习总结12.30

电厂储油罐反事故演习总结12.30 篇1

12.29日,我厂运行部进行了反事故演习,运行二值操作,运行四值监护。

演习主题是“全厂停电,251线路故障,厂用电失去”。演习运行方式:#1机、炉运行。化学专业运行方式:水处理预处理、反渗透、后处理制水系统运行;#1除盐泵运行;#3废水中和泵运行;设备均在远方状态。精处理#

1、2粉末树脂覆盖过滤器运行,凝结水旁路门开度20%。化验站各加药泵运行、闭式除盐冷却水系统运行、减温减压取样系统运行。油泵房#1供油泵运行。综合水泵房#1工业水泵运行;#1消火栓稳压泵运行;消防水池补水。

处理步骤:1.事故发生后,班长马上向值长汇报,得到事故处理命令。向主管汇报。向各个值班点值班员下令实施事故处理。

2.水处理值班员:接到班长命令后,关所有运行离心泵的出口门,关叠滤出、入口门,关反渗透高压泵出口电动慢开门,关浓排门。关运行阳、阴、混床的入口手动门、出口气动门;关#3废水中和泵出口门。

3.精处理值班员:接到班长命令后,开凝结水旁路手动门,关过滤器出、入口手动门。通知汽机旁路手动门开度。

4.油泵房值班员:接到班长命令后,关供油泵出口门。关工业水泵出口门,关消防稳压泵出口门,启动柴油消防泵;到消防水池人孔观察水位,水位高时下到阀门井里手动关补水门。5.化验站值班员:停电后,立即将取样一次门关闭,并汇报班长。5.厂用电恢复时,各专责值班员马上检查自己专责的设备是否处于停运状态,将各转机、设备投自动并切除运行,检查控制柜是否正常,各转机是否能正常启动,如没有电,联系电气人员送电,检查完后,汇报班长设备具备启动条件。厂用电恢复时,水处理值班员马上检查转机及制水设备是否在停运位置,各阀门状态是否正确;若除盐水箱水位不够,请示班长能否启制水设备,得到允许时,启动制水设备,向除盐水箱补水;若水位够高,则对超滤进行夹气反洗、检查反渗透系统阀门位置正常,对反渗透进行低压冲洗;厂用电恢复时,精处理值班员马上将过滤器出、入口电动总门关闭,#

1、2过滤器出、入口气动门关闭。系统泄压,启动护膜保持泵,开护膜泵冷却水门。检查系统各阀门在正确状态,汇报班长过滤器已解列、旁路门开度。综合水泵房值班员检查供油泵能够正常启动,请示值长启动消防稳压泵,停柴油消防泵,正常后汇报班长。化验站值班员检查各加药泵、冷却水泵能够正常启动;检查冷却水管、除盐水管、取样系统管路畅通(冬季设备停运后的防冻),汇报班长。班长向值长汇报所有设备具有运行条件,处于备用状况。

暴露问题:出了事故后有措施不到位的情况。1.厂用电恢复后,没有将运行系统投自动切除;

2.厂用电恢复后,没有及时决定制水设备的启停,没有对超滤和反渗透设备进行冲洗;

3.厂用电恢复后精处理出入口电动总门没有关闭;过滤器没有泄压;

4.厂用电失去后柴油消防泵没有及时启动; 5.厂用电失去后供油泵冷却水没有关闭; 6.设备停运后管路的防冻检查不到位;

通过这次演习,暴露了我们的值班员工作中的许多不足,缺乏事故处理应急能力。我专业针对所出现的问题,结合百日大练兵培训活动,对值班员进行专业知识、安全知识、安全措施、事故处理能力的强化训练,在专业内部定期进行各种反事故演习,使各专责值班员本着“四不伤害”的处理原则,加强自己的事故处理能力。

化学专业

电厂储油罐反事故演习总结12.30 篇2

为坚定不移的落实2012年迎峰度夏措施, 在北海电厂2号机组停运期间, 保证北海电网安全稳定运行, 提高各部门之间协调处理事故的能力, 同时检验《北海供电局处置大面积停电现场应急处置预案》针对性、实效性和操作性, 确保完成迎峰度夏和高考保供电工作, 举行了本次反事故演习。

1 事故前系统情况

1.1 系统接线方式

1) 省网相关厂站运行方式:

北海电厂2号机组检修, 1号机组运行。

2) 北海电网运行方式:

2012年北海电厂机组检修期间北海电网的运行方式为正常运行方式, 继电保护和自动装置均按正常方式下配置。

220kV久冲线、北冲线供220kV冲口站运行, 220kV冲平线、平燕线、北平线供220kV平阳站运行, 220kV墩平线供220kV墩海站运行, 220kV北铁I线、北铁II线供220kV铁山站运行, 220kV铁镍线供镍业站运行。220kV铁墩线检修。

220kV平阳站:110kV平乾翁线133开关供110kV翁山站、乾江站运行, 110kV平高翁乾合线135开关热备用, 110kV平高苏海线136开关供110kV苏屋站运行, 110kV平群沙线137开关供110kV群和站运行, 110kV平银线138开关供110kV银滩站运行, 110kV平三线139开关供三塘站1号主变运行。

220kV墩海站:110kV墩群沙线104开关供沙湾站, 110kV墩角线105开关供海角站运行, 110kV墩苏线106开关、墩银线107开关空载运行。

220kV铁山站:110kV铁石线104开关供石化站运行, 110kV铁塘线105开关供三塘站2号主变运行, 110kV铁龙荔线108开关供荔枝站运行, 110kV铁港线110开关供港务站运行。

220kV冲口站:110kV冲星线105开关供星岛湖站运行, 110kV冲合I、II线106开关、107开关供合浦站、高德站运行, 110kV冲大线108开关供大龙站运行。

110kV海角站、沙湾站、银滩站、高德站、翁山站、三塘站、群和站、乾江站110kV备自投投入运行。各站保护正常投入方式, 低频减载装置正常投入, 满足省调要求。

1.2 北海网区供电能力分析

北海网区主要由220kV久冲线、西燕线、力博线等供电, 网区供电能力受北海电厂开机出力影响很大。

北海电厂开两台机满发时 (出力600MW) , 受限于220kV久冲线跳闸导致220kV西燕线过流, 北海网区最大供电能力约710MW;北海电厂开一台机满发时 (出力300MW) , 北海网区最大供电能力约430MW。

2 演习过程以及处理要点

2.1 演习过程

场景设置条件:

时间:2012年5月25日15:30电网负荷情况:高温天气, 最高气温37℃, 北海网区负荷545MW。

15:30 220kV铁墩线检修期间, 220kV墩平线故障跳闸, 重合不成功, 导致220kV墩海站和110kV海角站失压 (海角站110kV备自投未动作) , 期间海珠大酒店有一级保供电任务。

15:33监控员汇报中调:220kV墩平线故障跳闸, 重合不成功, 导致220kV墩海站和110kV海角站失压。

15:35调控员将情况汇报调度中心主任, 调度中心主任通知相关领导。

15:38调控员通知运行值班人员到平阳站、墩海站进行检查, 通知输电管理所巡线, 通知95598墩海站、海角站事故失压, 95598值班人员通知重要用户。

15:45通知抢修中心转移负荷操作。

15:48恢复送电过程调控员参照调控班《2012年220kV墩海站全停事故预案》和《110kV海角站全停事故处理预案》执行, 按步骤进行调度监控操作。

墩海站10kV恢复送电步骤:

15:50遥控断开220kV墩海站各10kV出线开关包括901开关 (除站用变开关外) 。

15:55遥控合上墩海站10kV墩永线904开关, 恢复10kV母线送电。

15:56遥控合上墩海站墩世线907开关、墩纪线908开关恢复送电 (通知海珠大酒店切换到908墩纪线供电) 。

15:57断开220kV墩海站1号主变三侧开关、110kV母线的出线开关。

16:00合上银滩站110kV墩银线103开关。

16:01合上220kV墩海站110kV墩银线107开关。

16:02检查220kV墩海站110kV母线有压。

16:03合上220kV墩海站110kV墩角线105开关。

16:04遥控合上海角站中性点接地刀闸。

16:05断开海角站901开关。

16:06合上110kV海角站110kV墩角线103开关, 海角站901开关, 恢复海角站供电。

16:08合上110kV三塘站100开关, 断开103开关转移负荷至铁山站供电。

16:10合上110kV翁山站103开关, 断开104开关转移负荷至冲口站供电。

16:20合上10kV银沙II线贵阳路01开关、10kV银沙I线贵阳路01开关由10kV 910银沙II线、908银沙I线供电至10kV910墩珠线、911墩侨线。

16:25合上10kV群建线北海大道西加工区02开关由10kV905群建线供电至10kV墩海站912墩建线。

16:30合上10kV大墩海开闭所902开关由10kV930沙珠线供电至10kV905墩建线。

16:40合上10kV七中开闭所902开关由10kV934沙侨线供电至10kV906墩七线。

16:45落实输电管理所汇报巡线结果、变电所汇报现场情况及抢修情况、抢修中心汇报操作情况。

16:50调控班根据输电管理所汇报情况组织事 (下转第353页) (上接第370页) 故处理;根据变电管理所汇报情况组织事故处理;调度中心主任汇报相关领导用户恢复送电情况、故障处理告一段落。

16:55演习结束

2.2 处理方案分析

北海供电局调度中心分析了北海电厂单机运行期间可能出现的电网事故, 为了快速切除负荷, 提前制订了《北海电厂单机运行事故限电方案》。

墩海站和海角站失压时, 转移负荷可以从两方面考虑:1) 先转移墩海站10kV出线部分供电, 保证海珠大酒店保电 (10kV 908墩纪线) 。2) 可以先恢复110kV电压等级, 再恢复10kV出线有保电线路的供电。

3 演习总结

3.1 在发生电网大面积停电事故时, 事故处理应急指挥机构要高效运作, 但不能多头指挥。

3.2 发生电网大面积停电事故时, 调控员向上级调度汇报事故信息、现象时, 须注意不应对事故、事件进行定性。

3.3 事故处理重在正确、迅速, 要尽可能减少中间干扰环节。

3.4 北海电厂2号发电机组检修期间, 若1号发电机组故障跳闸, 需控制电网负荷时, 要注意拉闸减供的负荷不超过网区负荷的20%, 规避发生电力安全一般事故。

摘要:反事故演习对于提高调度、运行人员及各部门之间正确快速处理事故的能力具有重要意义。通过反事故演习, 提高了调控员处理类似缺陷故障的能力, 为保障北海电网的安全稳定运行和圆满完成高考保供电任务提供了有力保障。

电厂储油罐反事故演习总结12.30 篇3

2016年6月3日,调度运行中心在220kV***变电站成功举行了***电网应对2016年极端天气电网事故调度处理预案演习暨劳动技能竞赛。此次演习的宗旨是为了增强***电网的事故应急处置能力,切实做好***电网2016年供电保障工作,确保在220kV上油线、龙中线等关键线路发生倒塔、断线等紧急情况下,电力调度和变电运行人员能够快迅反应、正确指挥、精确操作,迅速恢复电网和重要用户供电,把灾害和损失降至最低。现将本次演习主要情况总结如下:

一、领导重视

公司对此次演习十分重视,成立了以公司总经理为组长的工作小组,下设现场指挥组、检修保障组、安全监督组、后勤服务组四个小组从各方面确保演习工作顺利开展。演习时,区经信委、***集团相关领导及***电力多名副总经理、各职能部门领导进行观摩和现场督导。

二、组织得力,措施到位

为搞好本次演习,调度运行中心精心组织、认真安排。部门领导、技术专责、调度室值班员、变电站值班员、通信班组人员群策群力,共同努力,力求完美完成此次演习。为了实现演习的指导意义,真实展现电网事故,此次演习方案数易其稿,PPT图片多次进行修改。为保证评委及观摩人员全面了解演习进度,在演习现场,通信班组人员加装了通信设备,提供相关视频展示。而演习细则结合现场实际,评分标准更是与每个预案处理过程紧密结合,有很强的可操作性。在演习过程中,每个与演习有关的生产现场都有专职人员进行安全监护,确保演习顺利进行。

演习采用模拟事故的方法,通过提供事故现象和保护动作信息,要求调度员、变电站值班员对预想的事故配合进行处理。由公司及相关部门领导组成评委小组,每个评委根据演习预案及评分标准对演习情况进行评分及相关点评。

三、演习总体评价

演习从上午9时30分正式开始,到12点30分结束。以变电站为单位,分别选取一名调度员和三名变电站值班员作为一组参赛选手,共计三组参加了此次反事故演习技能竞赛。本次竞赛演练以《***电力公司应对2016年极端天气电网事故调度处置预案》为蓝本,三组参演队员分别模拟了220kV上油线、龙中线、中清线等关键线路发生永久性故障的电网调度和变电操作的过程。最后平原集控站以93.07分的成绩获得第一名,***变电站和荣桂疾控站分别以91.43分和90分获得第二名和第三名。

演习过程中,参加演习调度员、变电站值班员沉着冷静,根据开关、保护及自动装置动作情况等事故象征做出正确判断,及时启动事故处理预案,调整电网运行方式,恢复对用户供电。各组演习人员反应迅速,正确使用调度术语,操作严格执行监护制度,处理过程中及时与重庆市调、贵州中调进行联系,并将电网异常及事故情况汇报公司相关领导,通知检修维护部门组织抢修。本次演习目的明确,针对性强,对实际处理有很好指导意义。

四、存在问题

虽然演习取得了成功,但在一些细节上仍然存在不足。如在处理220kV上油双回故障时,调度员应考虑防止油鸿线非同期的问题。在恢复过程中未能关注***站母线电压,及时调整。对站用电的恢复未充分考虑。在处理220kV中清线故障时,应考虑到检修人员到现场处理需要时间,在判断故障后应尽快通知检修维护人员,以免延误送电时间。龙中线发生故障时,在孤网与南网并网运行成功后,未通知调频电厂解除调频。调度员与变电运行人员联系过程中部分语言不够精炼、准确。与网内用户沟通时未使且普通话等。

五、整改措施

调度员加强对调度术语学习,规范调度行为,在下达调度命令时做到准确、规范。在电网事故处理中考虑全面,合理统筹安排处理步骤。变电运行人员提高实际操作的熟练性、沟通的默契性。适应网内用户多样性,加强对普通话的学习。

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